小R挤压机液压系统改进
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第2期 锅炉制造 NO.2 20l4年3月 BOILER MANUFACTURING MaT.2O14 文章编号:CN23—1249(2014)02—0061—02 小R挤压机液压系统改进 蔡华新 ,张岩 (1.哈尔滨锅炉厂有限责任公司,黑龙江哈尔滨150046;2.中国机械设备工程股份有限公司,北京100055) 摘要:重点介绍了本次小R挤压机大修过程中的几处优化改造,解决了原设备效率低下和不便于维护的问 题。改进后设备系统更加合理,提高了整机运行效率。 关键词:系统改进;效率;液压 中图分类号:TG37 文献标识码:B Hydraulic System Improvement of the Small R Extrusion Machine Cai Huaxin ,Zhang Yan (1.Harbin Boiler Co.,Ltd.,Harbin 150046,China; 2.CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION,Beijing100055,China) Abstract:The improvement of the small R extrusion machine is introduced.Through analyzing the principle,condition and performance of improved system,the system is more reasonable.Improving the running efficiency. Key words:system improvement;efficiency;hydraulic 1 概 述 作为锅炉蛇形管的弯管生产线中管子弯头矫 正整形关键设备的小R挤压机,在其生产线上得 到广泛的应用。该生产线主要包括切管机、管端 破口机、管子立体料架、热丝TIG焊机、送料辊道、 数控系统弯管机、小R挤压机、水压试验机、各种 探伤检测以及输送辅助设备等。原小R挤压机 系统在系统设计时不够合理,系统补充流量不足 而且无法调节、泵站布局不够紧凑等问题,严重影 响设备的工作效率,急需进行技术改造提高性能。 图1 改进前的液压原理图 2存在的问题 (1)整形缸下压速度过于缓慢,下降过程持 原液压系统原理图如图1所示。从原设备使 续时间过长,使得已经预热的管子弯头处大幅度 用情况来看存在如下问题: 降温,严重影响成型效果,而且效率低下; 收稿日期:2013一】1—25 作者简介:蔡华新(1987一),男,2009年毕业于燕山大学机械设计制造及其自动化专业,毕业后一直从事设备管理_T-作。 ・62・ 锅炉制造 总第244期 (2)未设置流量补充装置,无法进行速度调 节; (2)原液压系统只有一个油泵工作,没有补 油泵或者蓄能器,而且未设置流量调节阀门等元 件。 (3)如果要改进系统增大流量,必须更改原 系统管路通径。 (3)管路通径较小,不能满足大流量需求; (4)泵站布局不合理,增加了维护的难度和 工作量。 3 原因分析 (1)由于整形缸要给左右合模缸让出足够的 空间,所以其行程比较长,而且整形所需的压力较 大,缸径面积很大(+360 mm)。因此,如果没有 (4)原泵站集成块和液压阀布局较乱,堆叠 很多层,导致过高,维护十分不便。 4 改进方案 根据以上的分析以及系统需要达到的功能采 取如下的改进方案,改进后的系统原理如图2所 示 足够的流量就会使得整形缸下降速度缓慢,导致 所述问题。 图2改进后的液压原理图 改进后液压系统新增一个补油泵补充系统流 量,而且在出油口加装截止阀,可以通过阀门开口 左右,但考虑到操作者适应能力和反应速度最后 整定为1 5秒左右提高整形缸下降速度,缩短整形 速度,最大限度降低管子弯头处温度损失。大幅 度提高了生产效率,产品成型效果也有很大提高。 系统可以通过多种方式进行调节和控制,增强了 适应能力和灵活性。泵站布局更为合理,为后期 的维护工作提供便利。 大小来调节压力和流量使其可控,以达到调节油 缸速度的目的。此外新增一组蓄能器,并且由电 控插装阀控制其开启,以便随时提高整形缸下降 速度,缩短整形速度。同时相应增加系统管路通 径,使其满足改进后的流量要求。 改进后的液压系统结构更加紧凑,液压元件 安装在一个集成块上,不仅外观美观,而且便于维 护。 参考文献 [1]成大先.机械设计手册(第4版)[M].北京:化学工 业出版杜,2001. 5 结束语 通过上述技术改进取得了显著的效果,原整 [2] 霄天觉.液压工程设计手册[M].北京:机械工业出 版杜,1979. 形缸下降时间大约21秒,改进后最快能达到5秒