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常减压含硫污水处理新技术工业应用

2024-09-11 来源:爱问旅游网
第32卷第8期 甘肃科技 Vol|32 No.8 2016年4月 Gansu Science and Technology Apr.2016 常减压含硫污水处理新技术工业应用 金尚君.吕向荣 (中国石油兰州石化分公司炼油厂,甘肃兰州730060) 摘 要:对酸性水预处理进行技术改造,使炼油厂常减压装置“三顶”产生的含油乳化严重并携大量悬浮物等有机 污染物的含硫污水送至酸性气汽提装置,经过处理后产生合格净化水送至下游装置回用。工业应用结果表明,常减 压含硫污水油脱除率达到92.92%,脱出后油含量为64.9mg/L.悬浮物脱除率达到67.62%,脱出后悬浮物含量为 28.2mg/L,达到了预期的效果。使常减压装置含硫污水由直排含硫污水系统经过处理后回用,为公司消灭含硫污水 奠定基础 关键词:含硫污水;汽提;油渣分离;净化水 中图分类号:U664.9+2 炼油厂500万t/年、550万t/年常减压装置“三 脱油、除渣处理.使该含硫污水满足酸性水汽提装 顶”分别产生含硫污水15t/h、40t/h,最大量约70t/h, 置加工要求 为此与金雨公司进行合作进行工业试 该含硫污水含油乳化严重并携大量悬浮物等有机 验。 污染物.现有工艺无法对该含硫污水中的油及悬浮 1工艺流程流程改造 物进行处理.对后续含硫污水处理装置造成严重冲 本次改造利用酸性水预处理酸性水脱气罐 击.同时公司将消除含硫污水系统,届时该含硫污 (V4401)、酸性水储罐(V4402/A,B),将常减压装置 水将无后路,严重影响炼厂正常生产。甘肃金雨环 “三顶”含硫污水依次相隔20m加入MA促化剂、 保科技有限公司在实验室对此含硫污水进行小试 MA增化剂后引入V4401.加剂含硫污水经V4401 试验.试验结果显示石油类平均脱除率97.8%.效果 粗分离后再进入V4402A/B反应分离。油渣从储罐上 良好 根据前期调研.对酸性水预处理装置进行部 部脱出 合格含硫污水经酸性水泵(P4401AB)送至 分工艺改造后进行工业试验 采用含硫污水中加注 酸性水汽提装置进行加工处理,处理后净化水送至 MA促化剂、MA增化剂使含硫污水进行分离、沉降 下游装置回用.如图1所示。 图1常减压含硫污水处理试验3-艺流程 注:流程图中红色部分为改造流程。 2常减压含硫污水处理工业应用 篓 雯 常减压含硫污水工业应用在酸性水汽提装置 装置进行加工处理。 进行,经过技术改造后,对常减压“三顶”含硫污水 具体应用情况见表1。 26 甘肃科技 第32卷 从表1,表2可以看出,常减压含硫污水加工前 后油脱除率达到92.92%,脱出后油含量为64.9mg/L, 悬浮物脱除率达到67.62%.脱出后悬浮物含量为 低.原酸性水汽提装置原料性质与常减压含硫污水 性质对比可以看出,常减压含硫污水处理后,油含 量、PH值、COD悬浮物均小于酸性水分析数据,满 足酸性水汽提装置加工条件。 28.2mg/L.COD含量下降47.81%,硫化物下降 44.86%,氨氮基本持平,总体硫化物与氨氮都比较 表3 常减压含硫污水油渣分析数据 从表3中可以看出.常减压含硫污水产生油渣 中硫化物含量为174mg/L.产生的油渣数量及分析 压力控制平稳,满足生产要求,MA促化剂、MA增化 剂对含硫污水中油和悬浮物去除效果的稳定.保证 了后续装置正常生产.MA促化剂单耗2.6-2.7kg/t 能够满足后续生产及安全要求。 从表4中可以看出.酸性水预处理V4401液位 酸性水。MA增化剂单耗1.6-1.8kg/t酸性水。 表4常减压含硫污水预处理相关数据一览表 淡黄色或白色 白色透明 外观 淡黄色液体 无色透明液体 目视比色 酸度计 外观 液体 5 7.5 液体 6.5 目视比色 . PH 2.5-5 4.6 PH 酸度计 密度g,cm (20 ̄C) 1.015-1.055 绝对粘度mpa.S ≥16.0 1.004 密度计 密度g/cm。(2O℃) 绝对粘度mpa.S 主要成分(硝基化 1.000~1.015 ≥16.0 1.005 17 密度计 17 主要成分(钼酸 ≥13 14 盐)% 合物)% ≥15 16 产品特性 非氧化性 非易燃易爆 产品特性 非氧化性 非易燃易爆 第8期 金尚君等:常减压含硫污水处理新技术工业应用 27 从表5可以看出.注剂性能能够满足设备要 求,同时从常减压含硫污水处理情况来看,MA促化 剂、MA增化剂性能参数能够满足常减压含硫污水 处理。 表6常减压含硫污水加工前后酸性水汽提装置进料组分对比表 从表6中可以看出.常减压含硫污水与其它装 置酸性水混合后加工.经过酸性水汽提装置操作调 23039.08mg/L下降至20060.52mg/L.硫化氢含量由 7719.4mg/L下降至7632.7mg/L,PH值持平,酸性水 汽提装置进料浓度下降,为装置平稳运行奠定基础。 整后,使酸性水汽提塔进料中氨氮浓度由 表7 常减压含硫污水加工前后酸性水汽提装置操作参数对比表 从表7中可以看出.常减压装置含硫污水引入 酸性水汽提装置加工.并对装置操作参数做出相应 调整后,汽提塔内气相负荷达到新的平衡,由于侧 表8 线量、加工总量、塔顶酸性气量的调整,使酸性水汽 提进料浓度达到新的平衡.酸性水进料浓度变化在 允许范围内.主要操作参数在正常操作允许范围内。 酸性水汽提装置常减压含硫污水加工前后净化水分析对比表 从表8中可以看出.常减压含硫污水加工前后净 化水质量PH值没有变化.净化水氨氮及硫化氢含量 基本持平,净化水油含量42.4mg/L小于指标要求,净 化水质量合格,装置运行稳定, (下转第13页) 第8期 User,Intercessor:Agent aNonce:Na,Nb,Kab,Kas,Kbs #system 齐爱琴:用户认证协议的安全分析 13 4总结 在这篇论文中.我们演示了如何用规范化验证 技术来检测一个安全协议的有效性 使用的工具是 Casper和FDR2 这个方法也可以适用于任何模型检 测 首先.使用验证工具的规范化语言明确规定协 议的各个部分。转换成一个验证执行的实际协议。 这步很重要.如果模型错误或者与实际协议比较缺 Initiator(User) Responder(Intercessor,aNonce) 在模型化协议的最后一步是关于恶意分子的 规范说明.恶意分子可以破坏协议.它知道所有用 户和第三方的身份.由于本协议是建立在第三方仲 裁机构是可信的、公平的基础上的。如果第三方机构 与恶意分子勾结来产生对应的会话密钥Kis.并产生 一少相关限制条件的话.验证结果将会出错 接下来 制定需要验证的安全属性 在这里我们只验证了认 证属性,其他的属性也可以被验证。最后一步是实 际执行的验证情况 FDR2证明了该协议的安全性有 个随机数am,那相应的恶意分子的场景描述如下: #intruder information Intruder=Spy 待提高.没有达到安全目标 接下来我们可以完成 对称密钥的建立或者公钥基础设施的改进等工作. IntuderKnowlredge={User, Intercessor,Spy,am, Kis} 完成输入文件后.Casper用来生成协议的CSP 规范,这个规范用作FDR2的输入。完成协议的模 型化之后。在linux环境中采用FDR2进行验证. FDR2验证的第一步是构造模型化系统的状态 然 协议的使用范围可以进一步扩展 参考文献: [1] 田建波,王育民.认证协议的形式分析【J】.通信保密,1998, 76(4):8-12. 【2] John D.Aprsha11,an analysis ofthe secure routing protocol for mobileadhocnetworkroutediscovery:usingintuitive. 后指定的属性在每种状态下被验证 如果在每个 reasoning and formal veriifcation to identify flaws,Msc thesis, norida State University,2003. 状态下都可以通过验证.则协议的属性是安全的。 否则被认为是无效的 在正常的状态下即只有用 户和第三方仲裁机构的情况下.协议运行正常.认 证安全属性得到验证 在有恶意分子存在情况下 【3】Davor Obradovic,Formal Analysis of convergence of routing protocols,PH.D thesis,university ofpensylvania,2000. [4】Todd R.Andel,Formal Security Evaluation of ad hoc routing protocols,PH.Dthesis,,FloridaStateUniversity,2007. 或者第三方仲裁机构与恶意分子勾结情况下.协 议的认证安全属性验证错误 由此可以分析出 Needham—Schroeder协议的安全性有待改进.可以 对第三方仲裁机构设置可信值来评估他的真实可 『5] 张玉清,李继红,肖国镇.密码协议分析工具一BAN逻辑 及其缺陷【J].西安电子科技大学学报,1999,26(3):376—378. 【6】 张玉清,吴建平,李星.BAN类逻辑的由来与发展[J】.清华 大学学报.2002,42(1):96—99. 『71 王正才,许道云,王晓峰,等.BAN逻辑的可靠性分析与改 进[J].计算机工程,2012,38(17):110—115. 信性或者采用公钥基础设施来进一步完善协议。 从而提高协议的认证安全 ”●…·●…·●…·●…·●…·●…·●…·●…·●…·●…·●…·●…·●…-●…-●…·●…·●…·●…·●…·●…·●…-●…·●…-●…·●…·●…-●…·●…·●…·●…·●…·●…·●…-●…·●…·●…·●…·●…·●…·●…·●…·●…·●…·●…·● (上接第27页) 同时.汽提塔顶酸性气质量能够满足硫磺回收的正常 生产.所产生的氨满足氨精制系统生产要求,没有对液 氨质量造成影响 含量为28.2mg/L.满足酸性水汽提装置正常生产,使 酸性水汽提装置达到满负荷运行,常减压含硫污水 加工比例达到38%左右.装置运行稳定,产品净化 水质量合格 通过工业应用.取得了良好的效果.首次实现 3常减压含硫污水处理结论 通过对酸性水预处理装置工艺流程进行技术 改造.加工处理常减压含硫污水40 50t/h,对常减压 含硫污水加注MA促化剂、MA增化剂后经沉降除 油除渣后油脱除率达到92.92%.脱出后油含量为 64.9mg/L.悬浮物脱除率达到67.62%.脱出后悬浮物 了常减压装置含硫污水在酸性水汽提装置的加工 处理.并将产生的净化水回用至下游装置,结束了 常减压装置含硫污水直排含硫污水系统的历史.为 公司消灭含硫污水奠定了坚实的基础.也使得公司 环保管理更上新台阶 

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