数控机床参数引起的故障
2023-12-31
来源:爱问旅游网
把ECU(数控系统)模块的“模式开关(MODE),用一字螺丝刀由 数控机床 参数引起的故障 戴志文 例1一台广州数控设备厂GSK980T系统的数控机床, “O”拔到“1”位置后,系统通电,屏幕出现操作画面并有报警,显 示“装入后配数据”信息后,再使系统断电;把“模式开关由“l”拔 到…3’位置后,系统再通电,此时屏幕出现操作画面并无报警, 系统断电后,把“模式开关由“3”拔回…0’位置,系统再通电,机 床参数即恢复完成,故障消除。 w1O.06—37 作者通联:广东明珠流体机械有限公司 广东兴宁市 514500 E—mail:daizhiw2008@126.com [编辑叶允菁] 机床通电后,屏幕出现准备未绪及 轴驱动器报警。经检查, 该台数控机床配置的DA980T伺服驱动器上没有报警信号, 说明该驱动器未见异常;再利用屏幕上显示DI/DO诊断信息, 查找引起准备未绪故障的相关元器件信号状态:*DECX( 轴 极限开关)、*DECZ(z轴极限开关)及运行开关sT等相关元 器件,都在正常状态。因此,初步排除机床硬件有故障的可能 性。 检查数控机床参数,发现许多参数与原来数值不同,变化较 大,因此可以肯定机床参数变化,是引起机床故障的原因所在。 要修改GSK980T系统数控机床的参数,首先要打开参数开关。 操作顺序为:“选择录入方式(MDI),按设置键,显示参数,按翻 页键,显示参数开关,再按D/L键,即可打开参数开关(按w键 关参数开关)。”上述操作完后,发现参数开关不能打开,因此,数 控机床参数无法修改。 考虑到机床出厂时,参数应存放在GSK980T系统电子盘上 备用,可进行读盘操作来恢复参数:同时按住“1”键和“输入”键 后,再接通系统电源,待屏幕中央m现提示后同时松开…1’和“输 入”键,再按复位键(RESET)即可(恢复数控机床配置步进电机 型标准数据,要同时按“3”键和“输入”键再接通系统电源,其他 操作相同)。参数恢复后,机床正常。经比较第9号参数,有报警 时为“00000010”,正常时为“00000011”,查参数说明书,9号参 数个位(ALMX)是 轴驱动器报警电平选择,“0”为高电平,…1’ 为低电平,南于原来9号参数个位是0,驱动器状态为‘1’(低 电平),故会误认 轴驱动器有故障而报警。 例2一台GSK928T系统的数控机床,屏幕未出现报警, 但 和z轴手动及自动状态下运行时都只能慢速移动,不能快 速移动。该数控机床配置驱动器为步进电机型,经查,驱动器上 无报警显示,驱动器输入电源也正常。为了排除驱动器和步进电 机故障的可能性,在机床手动状态下,使z或 轴慢速运行,人 为阻碍其丝杆转动,检查z或 轴慢速运行力矩,发现z或 轴慢速运行时力矩很大,因此可排除驱动器及步进电机有故障 的可能性。 检查数控机床参数,发现1号参数150(手动快速使用的速 度数值)太小,改为4000后,数控机床即正常了。 例3一台西门子802S系统的数控机床,由于机床某个部 件有故障,因此较长时间未通电。待机床部件重新装上后通电发 现,NC上电后屏幕出现一片英文符号(原机为中文操作版),且 屏幕下方无操作软件菜单出现。估计机床参数丢失所致。 通过多种渠道,查到该机床参数恢复方法:在断电情况下, 工 生汤耋圣马 空气压缩机 限位板光栅故障处理 雷志华 2009年6月18日,中国海洋石油上海分公司春晓终端使 用的ingersoll—rand产MM90型空气压缩机出现卸载油池压力 低报警,停机。按照说明书检查PLC程序和参数设定值、压缩机 与控制中心通信、油气分离器最低压力阀、检测仪表校零、回油 孔清洁及管路、空气压缩机人口步进电机及联轴器、螺栓紧同 等,确认设备无机械故障。启动空气压缩机,当空气缓冲罐压力 达到设定值(0.83MPa)并恒压lOmin后,压缩机在卸载、停机过 程中故障重现,紧急停机。将空气压缩机断电,拆除压缩机入口 过滤器和限位板端盖,启动PLC程序,对照程序逐步检查机械 动作。多次模拟运行检查,发现空气压缩机在停机或卸载时,限 位板指针超 5o的限位位置,指针震颤时间>2s,表明5。限位光 栅存在控制误差。限位板指针超出5。限位位置造成压缩机人口 开度过小,压缩机供气不足,油液分离器压力低,若低于油池压 力报警设定值即会触发低压报警。 限位板由电路板(含光栅)、指针和信号线组成,同定在压缩 机壳体,限位板指针同定在步进电机轴端(步进电机轴与限位板 同心)随步进电机旋转。压缩机正常运行区间应为5 ̄-85。,限位板 指针扫过5。或85。的光栅时,压缩机则自动卸载、停止或启动。拆 下限位板单独通电检测,发现限位板光栅接收极故障,更换故障 光栅,清沽限位板并回装,模拟开机试验,限位板指针恰好在5噶 止,且动作灵敏、迅速,无震颤现象。重装空气 缩机,送电启动 PLC程序,查看卸载油池压力为0.18MPa(报警值为0.1MPa),压 力、流量和温度等参数满足工艺要求,压缩机正常运行。 限位板光栅故障导致空气压缩机卸载油池压力低报警及其 少见,为此要采购可靠性高的元器件,平时加强仪表、电气设备 的清洁保养。 W1 0.06—38 作者通联:中国海洋石油总公司上海分公司春晓天然气处 理厂 浙江宁波市北仑区春晓镇315830 E—mail:leizhihua18@163.COnl [编辑凌瑞] 设备管理与维修2010№6 固