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Superpave沥青混合料生产配合比设计

2022-09-11 来源:爱问旅游网
190科技研究 城市道桥与防洪 2014年11月第11期 Superpave沥青混合料生产配合比设计 陈 伟 (中交第三航务工程局第三工程有限公司,江苏南京21001 1) 摘 要:基于目标配合比设计结论,对superpave20沥青混合料进行生产配合比设计,确定了冷料上料速度、热料仓比例以及沥青用 量,并对试验段施工过程中的关键工艺进行分析。 关键词:沥青混合料;Supexpave;生产配合比;试验段 中图分类号:U414 文献标识码:A 文章编号:1009—7716(2014)1 1-0190—03 O 引言 沥青混合料的配合比设计分为目标配合比设 计、生产配合比设计及生产配合验证三个阶段,其 中生产配合比验证阶段也称为试拌试铺阶段【lJ。该 阶段通过拌合楼试拌沥青混合料,并铺筑试验段 进一步验证配合比的合理性。本文依托江苏省丹 阳市某条城市道路的建设,以Superpave一20沥青 混合料为例,对Superpave沥青混合料生产配合比 设计进行论述。 表3设计沥青用量时旋转压实试验验证表 注:+当级配通过禁区下方,粉胶比可增加至0.8-1.6。 个方面论述Superpave一20生产配合比的设计过程。 2.1控制冷料仓流量 1 目标配合比设计结论 在进行生产配合比设计前,首先进行了 Superpave一20沥青混合料的目标配合比设计,其目 标配合比设计的主要结论如表1~表3所示。 表1目标配合比各材料 例 沥青混合料在拌合楼生产过程中,冷料仓的出 表2目标配合比设计级配通过率(单位:%) 料口开口的大小在生产过程中一般不做调整,控制 冷料仓流量只需标定冷料仓出料量与皮带转速之 间的关系,然后通过冷料料斗皮带转速控制冷料仓 的流量【 。在皮带转速标定时,以往一般采用移走 皮带输料机接头的提升机后用装载车在此处接料 称量的方法,但这种方法需要移走提升机,比较繁 琐[3]。该工程采用称量提升皮带上固定长度范围内 集料质量的方法进行标定。三种不同皮带转速条件 下,1 m范围内各冷料仓的集料的质量如表4所 示。 表4不同转速条件下1 m范围内集料的质量(单位:kg) 2生产配合比设计 沥青混合料生产配合比设计的主要目的是在 目标配合比设计的基础上,控制冷料仓的流量,确 定热料仓比例后确定沥青用量。本研究分别从这3 根据图1的相关关系可知,各冷料仓皮带转速 与输送至提升皮带上集料质量间存在良好的线性 相关性。根据线性相关方程和目标配合比中集料的 收稿日期:2014—05—19 作者简介:陈伟(1981一),男,江苏邳州人,工程师,从事公 路工程施工及管理工作。 比例,假定需要目标配比比例质量的冷料,即1#、 2#、3#、4#仓依次为27 kg、31 kg、15 、24 kg,可 以计算出各冷料仓皮带的转速,如表5所示。 2014年11月第11期 城市道桥与防洪 科技研究191 50 y=0.4850 X+5.8000 R2=0.9971 4o 冰30 硇 僻2o / 10 O 0 20 40 6o 8O 质量,kg (a)l#仓 5。 y=0.5750 x+2.1333 40 R2:0.9984 蔷 。 辞2。 / l。 O O 2O 40 60 8O 质量/kg (b)2#仓 5。 y=0.6000 x+1.5667 R2=0.9999 40 30 冰 妻20 / 1。 / 0 0 20 04 6O 80 质量/kg (c)3#仓 5。 y=0.4950 x+0.3000 4。 R2=0.9988 30 羹 。 一/ l。 / 0 0 20 40 60 80 质量,I【g (d)4#仓 图1各料仓皮带转速与提升皮带上质量间的关系图 表5各料仓皮带转速确定结果 依据表5中的皮带转速可以初步确定冷料仓 的流量,但由于采用该研究的简便方法确定流量 过程中没有考虑提升皮带的速度,因此按照该流 量生产混合料是可能出现尽量速度过快或过慢的 情况。实际生产时,根据实际生产能力等比例放大 或缩小1#、2#、3#、甜仓的质量,通过表5中的相 关关系计算得到合理皮带转速,从而最终确定冷 料仓的流量。 2.2确定热料仓比例 我国沥青混合料的拌合楼基本是间歇式的拌 合楼,这种拌合楼将混合后的集料经过热料仓二 次筛分,需要将热料仓的材料进行筛分,根据目标 配合比阶段的合成级配来确定各热料仓的比例[4]。 该工程拌和楼筛网尺寸分别为25 mm、1 1 mm、6 mln、 3 mm,4个料仓编号为:4#仓(11~25 mm)、3#仓 (6~11 mm)、2#仓(3-6 mm)、1#仓(0~3 mm)。在 生产配合比设计过程中,为保证二次筛分试样的 代表性和真实性,拌和楼上料速度与正常生产时 上料速度相一致。各个热料仓单独放料,各热料仓 前面料放掉,待稳定后取样,并对所取样品进行了 热料仓料筛分,结果见表6。 依据表6所示的热料仓筛分试验结果及目标 配合比设计级配确定各热仓料及矿粉质量比为: 4#仓:3#仓:2#仓:1#仓:矿粉=37%:24%:11%:24%: 4%。 2.3确定沥青用量 根据生产配合比确定的热料仓比例,进行了 目标配合比下最佳沥青用量(4.1%)及最佳沥青用 量-t-O.3%下的Superpave体积性能指标的测试。压 实温度采用150 ̄C~160%,按设计旋转压实次数 成型试件(Ⅳ=100次),试验结果见表7。 从表7中的试验结果可知,沥青用量为4.1% 时沥青混合料设计次数下的压实度为96.O%,其他 各项性能指标均满足Superpave设计标准。 根据选定的级配和沥青用量成型试件,验证 最大压实次数(N=160)下对应的体积性质指标,试 验结果见表8。 由表8的试验结果可知,最大压实次数 (N=160)下对应的体积性质指标满足Superpave设 计标准。 基于上述试验结果可以确定该工程 Superpave一20沥青混合料热料仓的比例为钳仓 (11-25 mm):3样仓(6-11 mm):2#仓(3 ̄6 mm): l#仓(0~3 mm):矿粉=37%:24%:l1%:24%:4%,其 最佳沥青用量为4.1% 3结语 Superpave沥青混合料生产配合比设计阶段的 拌合楼调试及热料仓控制等与常规AC类的沥青 . 192科技研究 城市道桥与防洪 2014年11月第11期 表7生产配合比各沥青用量下的各项体积指标 表8最大次数下体积指标试验结果 数应满足Superpave标准的要求。 参考文献 [1]1 JTG F40--2004,沥青路面施工技术规范【s】. 【2]薛智敏.沥青混合料生产配合比设计及控制要点分析[J】.公 路交通科技(应用技术版),2011(8):147—149. 【3]赵伟超.沥青混凝土路面配合比设计与拌和楼的调试[J].黑 混合料相同,其主要区别在于确定最佳油石比时 需要采用旋转压实仪成型,将空隙率为4%对应的 沥青用量确定为最佳沥青用量,其他相关体积参 龙江交通科技,2013(11):4O一42. 【4】李德超.沥青混合料生产配合比调整中的几个问题[J】.公路, 2006(1):160—163. (上接第160页) 因素, 值在10o~20。的变化将直接影响板桩长 度。 (3)在以往的文献中,多层支撑的板桩土压力 的计算模式有很多种。本文作者认为,本文计算方 法较为合理,偏于安全,对工程问题相当于储备了 定的安全系数,易于推广。 一参考文献 …1黄强.深基坑支护工程设计技术【M].中国建材工业出版社, 20o1. 【2】洪敏康.土质学与土力学【M】.北京:人民交通出版社,2000. 【3】赵锡宏,杨国祥.大型超深基坑工程实践与理论【M】.北京:人 民交通出版社,2003. 【4]王晓谋,赵明华.基础工程[M】.北京:人民交通出版社,2003. 

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