提高循环流化床锅炉连续运行能力的经验总结
2023-05-20
来源:爱问旅游网
落 提高循环流化床锅炉连续运行能力的经验总结 杨松川郑玉华姜波魏延华 枣庄矿业集团蒋庄煤矸石热电有限责任公司 山东滕州 27751 9 【摘要】由于目前循环流化床锅炉的连续运行能力较差,严重制 (2)使用钟罩式大风帽,内芯采用 ̄50×5的耐热铸钢管加工而 (3)将刮板式除渣系统改成链斗式, 约着用户的经济效益。本文基于枣庄矿业集团蒋庄煤矸石热电有限责任 成I 公司技改、运行经验,总结性提出提高循环流化床锅炉的连续运行能力 的方案、措施,对于循环流化床锅炉的安全运行具有借鉴作用。 【关键词】循环流化床;连续运行能力;技术改造 目前循环流化床锅炉由于受到磨损等诸多因素的制约,连续运 行能力依然较差。枣庄矿业集团蒋庄煤矸石热电有限责任公司,在十 年多的运行和技术革新实践中,逐渐中摸索出一套提高循环流化床 锅炉连续运行能力的完整体系。 1.锅炉简介 锅炉为济锅集团生产的75t/h循环流化床锅炉,旋风分离器为蜗 壳式旋风分离器,燃料主要为煤矸石和煤泥。 2.主要存在的问陬 2.1受热面的磨损 锅炉受热面磨损是与其运行方式密切相关的,要比其他类型锅 炉严重得多,问题主要有: (1)根据循环流化床锅炉的运行机理,炉膛内是典型的气固两 相流,高强度的物料反混,对膜式水冷壁产生的冲刷磨蚀十分严重。 (2)由于热胀的作用使高温过热器的护瓦变形严重,起不到保 护作用。 (3)由于烟气速度在8-16m/s的较高范围内,所以过热器,省煤 器等受热面磨损严重。 2.2炉墙和炉膛出口.旋风分离器耐磨料衬里的开裂和脱落 耐火材料施工工艺差,导致开裂和脱落。 2.3四大系统存在的缺陷 (1)给煤系统:坑口电厂煤水份较高,刮板式给煤机经常出现给 煤口淤积和局部结焦, (2)流化系统:蘑菇状风帽,物料会通过风帽孔回吸进入风 室,;风帽间距近,风帽间会产生对吹和射流偏转,导致风帽头部磨 透,之后又会使风帽成片损坏; (3)除渣系统:刮板式给煤机,经常出现电动机发热、刮板链在 链轮处跳牙等故障; (4)返料系统:中心筒分离直径大,插入旋风筒深度不够,分离 效果较差,炉膛差压较低。 (4)中心筒直径改为1232mm(外径),长度2700mm,比原有中 心筒在炉膛插入深度上增 ̄W160mm;舌头板上下舌头高度差控制在 80-120mm。 4.采取措旋后的效果 l、水冷壁等受热面的使用寿命均已超过5年,壁厚磨损量均在 0.5mm以下l 2、停炉后很少有耐火材料开裂和脱落, 3、更换中心筒,明显提高了分离效率; 4、给煤系统改进后,从未发生过因落煤管和给煤机堵塞; 5、风帽使用寿命提高了5倍; 6、除渣系统完全能够满足锅炉连续排渣的需要; 7、中心筒使锅炉燃烧效率提高了5%。具体效果见下表; 8、经过主要参数合理调整,运行质量明显好转,具体数据见下 表: 从表可以看出,改造,调整后: (1)锅炉两侧温度偏差明显减小; (2)高过温度明显降低,说明后燃现象减少,证明捕捉能力的 提高; (3)床温和返料器温度明显降低,证实返料量增加,能很好控 制床温; (5)炉膛差压明显提升,调节难度减轻t (6)飞灰含碳量明显降低; (7)电除尘的飞灰颗粒度明显减小。 在锅炉负荷为75- ̄2t时 在锅炉负荷为55 仇时 改造调整前后对比情况 改造调 改造调 改造调整前后对比 改造调 改造调 整前 整后 整前 整后 炉膛出口温 度 890/M5 905,880 875/895 865/855 温度偏差减小 温度偏差减小 805,8l5 795/805 855/880 805/815 低于改造前IO度左右 低于改造前50度左右 床温降低5度左右 高过温度 床温 返料温度 料层差压 炉膛差压 飞灰灰份 炉渣灰分 l 电场 灰 9加,965 935/940 床温降低20度左右 9O0,9l5 895/9l0 992/978 970/850 返料温度明显降低 89∽0o 885/89o 返料温度降低l0度左右 9O 8.9 基本相同 高450Pa +1 49 +l_97 8 6 8 7 基本相同 略有提高 +0 4I +l 75 495/395 90O培95 94 27 96 24 95 76 98 2l 已i【造前:490 20 500/530 93 19 96 10 93.60 97 85 3.针对问题采取的措施 3.1针对受热面的磨损采取的有效措施 (1)对水冷壁电弧喷涂。 (2)高过护瓦改为两段并在中部采取搭接的方法,补偿热胀 量t 细度 2#电场飞灰 小于0 08mm占12.4%;改造后:小于008ram占14%。 细度 改造前:小于0 08mm占2 8 ;改造后:小于0 08mm占4 2 (3)烟气速度降低 ̄U5-10m/s。 3.2炉膛出口和旋风分离器耐磨料衬里开裂和脱落的治理措施 (1)每块耐磨耐火砖之间的灰浆填满,防止烟气乘隙而入; (2)墙体中问加几道圈梁形成整体稳定的炉墙体; (3)砌砖时用胶或木锤轻敲,使砖紧密结合; (4)浇注料施工时,严格控制加水量在6—8%,搅拌均匀,水质 PH值在6-8,氯离子含量不超过150pgm; (5)浇注料施工时应用振动机成型,振捣均匀,振动时慢慢抽 出振动棒, 3.3四大系统的改进 作者简介 杨松川,男,河南省沈丘县,1 981年7月,枣庄矿业集团蒋庄 (1)给煤机使用无轴螺旋给煤机,无轴螺旋给煤机以倾斜形式 煤矸石热电有限责任公司,助理工程师,电站锅炉。 安装I 5.结语 以上种种措施,确实达到了预期的效果,很大程度上提高了循 环流化床锅炉连续运行的能力,能为企业带来很好的经济效益,为循 环流化床的运行和技改提供了很好的实践基础,拓宽了思路。