小氮肥第35卷第8期2007年8月 l7 CO2压缩机五级活塞改造总结 田文王会平 (山东阿斯德化工有限公司 271600) 将支承环和活塞环的材质改为聚四氟乙烯,后将 O 概述 活塞环的材质改为性能更为优良的聚酰亚胺,运 公司现有两台4M12-49/210型CO:压缩机。 行情况一直平稳;2005年1月,将电机的转速改 1998年对其五级活塞进行了改造,如图1所示, 为330 r/min。 I/// //L"////i //, //, // //,/ /,/ -0 0 0 0 /,,,,,, ///I////////////# __一 - -一 ~-一 。 。 5=… ● _ _3l6 图1 1998年改造后五级活塞示意图 1 存在问题 3 改造措施 随着尿素技改的完成,加之无备用机,CO,压 为此,改造工作主要围绕克服以上两个问题 缩机加转后处于0.32 MPa满负荷运行,五级出口 来展开。 压力达到20.7 MPa,五级活塞环的使用周期较 3.1 第1次改造 短,最长约20 d,最短仅1 d,检修频繁;同时造成 原活塞环的宽度为8 mm,要提高活塞环的切 活塞和缸套的使用寿命也较短,不仅增加了维修 向抗冲击能力,就必须增加活塞环的宽度,所以决 费用的支出,更严重影响了尿素的产量。 定去掉支撑环,加宽活塞环的宽度,使活塞环同时 2 原因分析 也起支撑环的作用,材质仍使用聚酰亚胺。经过 计算对活塞体的结构进行了重新设计,如图2所 检修时发现,在同样工况下(压力20.7 MPa、 示。改造前、后活塞环参数对比见表1。 温度150 oC),材质性能较好的活塞环损坏要比 表1 改造前、后活塞环参数对比 支撑环严重得多,经常是活塞环断、碎于槽内,而 支撑环仅有轻微的磨损。分析认为主要是由于现 在压缩机处于满负荷的状态,压力、气量均较大, 活塞环同支撑环相比较,其宽度要小很多,承受切 向耐冲力性能差造成损坏严重。另外,由于活塞 原活塞和缸套的间隙为2 mm,采用增大活塞 和缸套的间隙过大,串气严重,高压气体对活塞环 的直径来减小间隙,将活塞的直径变为079 mm, 的冲击力也较大 以上两个方面的共同影响,造 间隙调整为0.4 mm。同时,相应将活塞环的工作 成了活塞环损坏严重,使用周期短。 开口间隙增大到0.7 mm,以保证适当的串气量。 维普资讯 http://www.cqvip.com
l8 35卷第8期2007年8月 图2第1次改造后五级活塞示意圈 3.2第2次改造 槽作为1个部件加工后进行组装,仍称单个的部 装配试运行后,密切注意五级出口的温度和 件为间隔环(图3),组装后见图4。间隔环在加 压力指标,初始时均在正常范围内,但运行20 d 工过程中,一定要确保在图3中划圆的地方不倒 后,打气量明显减小,同时回气管变凉,怀疑活塞 角,同时要保证两个接触面有足够的表面光洁度 环损坏。拆开后检查发现,活塞环磨损后的微小 (不低于六级)和平行度。在组装成活塞时,要注 颗粒沉积在活塞环与间隔环的倒角处(图2 A 意同轴度,并把紧,尤其应确保接触面不串气。 处),把活塞环塞挤在槽内,造成活塞环在槽内不 能移动,而引发以上问题;同时,间隔环有冲刷现 象,这极易造成活塞报废。要消除这个问题只有 取消活塞环和间隔环的倒角,同时提高间隔环材 质。决定改用45。钢锻打件加工活塞,由于整体 锻打后再加工成本较高,为节约成本决定将活塞 图3间隔环示意图 改组装式进行试验,将1个间隔环和1个活塞环 3.3第3次改造 ’ 。A B E E — 。 0 316 11111111 图4第2次改造后五级活塞示意图 装配投运后运行情况良好,运行1个月后拆 开检查,活塞环的磨损很轻微,仍能继续使用。只 4 经济效益 是缸头侧的这一个活塞环磨损严重,进行了更换。 改造以后,活塞部件和活塞环均由公司内部 分析认为,因活塞在增大直径以后,锁紧螺母的直 加工,费用低,为企业节约了维修费用,也赢得了 径没有变化(见图4),由于活塞在运行过程中缸 尿素生产时间。而且由于打气量的增加,尿素产 头端下沉,在活塞环磨损到接近锁紧螺母时锁紧 量相应有所增加。改造成功后,平均单班(8 h)的 螺母起支持作用。为此,改变了缸头端这一间隔 产量增加0.2 t以上。 环的装配方向,将图4所示A间隔环由原来沿相 以l台机为例进行效益分析。原使用周期以 同方向装配改为与B间隔环对称组装(图5),开 1个月计算,现在至少6个月,每年可减少维修次 车后运行情况良好。现在改造后的活塞能正常使 数l0次,可节约l0套活塞环、3个活塞和2个缸 用达7个月以上。 套,其总价为5万余元;以每次检修耗时1.2 h计 维普资讯 http://www.cqvip.com
小氮肥第35卷第8期2007年8月 l9 “888"和栲胶混用脱硫工艺小结 陈嘉彪薛永林 (甘肃金昌化工集团合成氨公司737100) 0 前言 金昌化工集团合成氨公司目前合成氨的生产 能力为125 kt/a,配套的联碱180 kt/a和磷酸二 铵12 kt/a。半水煤气总量约为55 000 m /h(标 l 运行情况 由于脱硫系统是按烧优质块煤设计的,半水 煤气中的H:s质量浓度为500—600 mg/m ,脱硫 气中的H S质量浓度可控制在3O一70 mg/m 。 态),脱硫工段采用的是纯碱加“888”脱硫剂的湿 法脱硫工艺,由于合成氨能力是经过多次改造发 展起来的,现有3套脱硫塔并联使用。 2 200 mm填料塔,H=33 910 mm,煤气流量 10 000 mm—l3 000 m /h(标态); 2 400 mm螺旋板塔,H=18 140 mm,煤气流 量l8 000—20 000 m /h(标态); 03 000 mm填料塔,H=26 650 mm,煤气流量 20 000—25 000 m /h(标态)。 从2005年开始,公司原料煤路线变化,改用 当地劣质煤末制成煤棒造气,由于煤末中的硫含 量偏高,半水煤气中的H:s含量上升;2006年下 半年,逐步掺入高硫煤,其中的硫含量4%一6% (质量分数),半水煤气中的H s质量浓度达到了 l 000 mg/m 以上,最高时达到l 700 mg/m 。脱 硫塔出口的H2s质量浓度达到100—200 mg/m , 严重影响了氨合成及纯碱工段的生产。 其中, 2200mm塔和 2400mm塔共用 l套溶液系统,再生槽 5 Ol8 Inln×5 550 mm,溶 液循环量为340 m /h,喷射再生;03 000 mm塔另 用l套溶液系统,再生槽 000 mm×9 700 Inln, 2 解决措施 为了在现有的设备能力下能掺烧一部分高硫 煤,从2006年lO月开始,公司对脱硫工段的操作 工艺进行了调整,在技术上做了一些尝试,并取得 了一定的效果。 溶液循环量为200 m /h,空气鼓泡再生;双系统 共用1个沉淀池,采用“888”脱硫剂进行再生, 0600 mm的连续熔硫装置l套。 (1)由于高硫煤的加入量不稳定,根据半水 煤气中H:S含量的变化,调整纯碱及脱硫剂的加 A I B E E 0 E 暑 是 Q 紧螺母 图5第3次改造后五级活塞示意图 算,每年可节约12 h,按生产尿素7 t/h,尿素价格 效益为28.8万元。因此,改造后两台CO 压缩 1 600 ̄r_/t计算,可创收l3.44万元。 以每年生产300 d计算,则可增产尿素180 t, 机每年可为企业创造的价值为65.6万元。 (收稿日期2007-03-07)
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