高比重太安生产工业普通导爆索的感爆性能试验分析
作者:黄怀纲
来源:《中小企业管理与科技·上旬刊》2013年第02期
摘要:本文从提高高比重太安的感度入手,采用太安粗细药混合法和球磨机粉碎法試验分析,解决高比重太安生产普通导爆索出现的感爆不合格问题。 关键词:高比重太安 工业普通导爆索 感爆性能 试验分析 1 概述
通常情况下,以太安为药芯生产工业普通导爆索,在兼顾生产和产品质量的同时,太安假比重一般在0.73-
0.85g/cm3之间.但近两年,由于市场供货所限,我厂所用太安假比重高达0.90g/cm3左右,这样用原生产工艺生产的普通导爆索,感爆试验出现严重不合格现象,造成无法生产的局面。
2 感爆性能影响分析
影响工业导爆索的感爆性能的因素很多,有炸药品种,炸药的细度和硬度,药芯密度和直径及炸药水分与钝感物质含量等因素。对于炸药品种已定,结构已定的导爆索来说,影响感爆性能的主要因素,就高比重太安来说,其结晶硬而实,或大而实,这样在药芯直径一定时,生产导爆索的药芯密度偏大,不利于其感爆性能。为此使用高比重太安生产工业普通导爆索为满足其感爆性能的要求,必须提高高比重太安的感度。 3 感爆性能试验分析
为了提高高比重太安的感度,就必须采用新的工艺配制太安,降低其硬度,提高其细度,以下采取两种方法试验分析。
3.1 采用粗细太安药混合法试验分析 用此法配制太安药。粗药选用高比重太安(0.90g/cm3左右),细药选用球磨机磨至30-35分钟假比重为0.62-0.70g/cm3的太安,并按一定比例充分混合,100%过3遍20目筛配制而成。其目的在于通过掺入一定量的细药,提高太安药的感度,有利于普通导爆索的感爆性能。试验分析表明:粗细太安药重量分别按2:1和3:1比例所配制的药生产的普通导爆索各3000米,按标准全数测试,感爆试验全部合格。但粗细太安重量按1:2比例配制的药,制索不好下药,无法生产。此后,采用粗细药重量为2:1比例所
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配制的太安药生产10万米普通导爆索,按标准加倍抽样试验,未出现感爆试验不合格现象,其它性能也均符合要求。以上具体有关试验情况详见表一。 表一 粗细太安药混合法试验分析情况表
备注:生产工艺除太安配制工艺变化外,其它生产工艺均不变化
3.2 球磨机粉碎太安试验分析 此法配制太安同配制低能导爆索用药过程类同。就是在一定条件下,将一定量的高比重太安(0.90g/cm3)加入球磨机内粉碎一定时间,经干燥筛选配制而成。其目的在于通过球磨机将一定量的太安结晶粉碎,降低硬度,提高细度,有利于药的感度。试验分析表明:在球:料:水(3.5:1:3)的重量比一定时,在加料量一定时(每次加7kg),通过调整磨药时间进行试验。当磨至时间分别为2分钟、3分钟、5分钟、7分钟时,配制一定量的太安药生产样品各3000m。发现磨至2分钟时,有感爆不合格现象。当分别磨至3分钟、5分钟时,未发现感爆试验不合格现象,为此进一步试验,发现在其它条件不变的情况下,将磨药时间控制在3-5分钟所配成的药生产普通导爆索10万米,按标准试验,未发现感爆试验不合格现象,其它性能也符合标准要求。具体以上试验情况详见表二。 表二 球磨机粉碎太安试验分析表
备注:生产工艺除配制太安药变化外,其它均不变化
3.3 粗细太安药混合法与球磨机粉碎太安法试验对比分析 采用粗细太安药混合法生产普通导爆索,虽能保证产品质量,但粗细太安药混合法在配制过程中药尘较大,还由于粗细太安药比重相差大,混合后很难均匀一致,流散性不好,特别是在制索过程中不好下药,时有断药现象,不利于产品质量。采用球磨机粉碎太安法,虽工作量加大,损耗也较大,但较前一种方法相比,在配制过程和制索过程药尘明显减小,而且混合也较均匀一致,流散性也有所提高,在制索过程中下药较好,药量较稳定。综合比较上述两种方法,从安全生产和产品质量的角度分析,后一种方法较前一种方法更加合理可行。 4 结束语
采用新的太安配制工艺,高比重太安(0.88g/cm3)可以生产出质量合格的普通导爆索,解决感爆试验不合格的问题,但由于本人时间较紧,试验量有限,还会有更加合理可行的配制工艺,还会有通过调整其它生产工艺的途径,解决高比重太安生产普通导爆索所遇到的问题,让我们在今后的工作实践中共同试验分析与探讨。 参考文献:
[1]刘自铴,蒋荣光.工业火工品.兵器工业出版社.
[2]煤矿火工技术丛书编写的矿用起爆材料.煤炭工业出版社.
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[3]梁纯,孙新波,王海东.导爆索爆速的测定及影响因素分析[J]. 测井技术,2006(01). 作者简介:黄怀纲(1969-),大专文化,现在山西同煤集团化工厂担任车间主任。
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