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过程审核报告

2024-04-01 来源:爱问旅游网
过程审查报告

v1.0 可编写可改正

过程审查报告

审查目的:考证企业各制造过程能否切合系统要求,评论过程质量水平,发现不足,以推动和完美过程,提高过程质量水平。

审查范围: 审查各制造过程。

审查依照: ISO/TS16949:2009 标准、发问表( 过程审查)、程序言件、三级文件、过程审查检查表、顾客需求等。

审查日期: 2013 年 3 月 21 日

审查组长:方建杰

审查组员:王巧、詹福兴、梁长伟、孔彩霞、夏志云 过程审查综述:

本次过程审查是本企业 2013 年度第一次例行过程审查,审查小组由 6 人构成,本次过程审查获得了总经理、管理者代表及受审部门负责人的高度重视和全力支持,审查过程中获得企业有关

部门主管和全体人员的踊跃配合,整个审查过程是在仔细、务实、坦诚的氛围中进行的;因为大家的共同努力,使本次过程审查活动按计划圆满达成。

本次审查计划对企业的制造过程进行了全面的审查,因包装过程无任何文件与记录,未审;仓储部分仅有入库与领料的凭证,且领料的凭证没有三级文件支持,未审。其余过程均进行了审查,包含押出、贴合、复合、退火 延长、分层、分切过程。

本次审查发现严重不切合项 6 项,一般不切合 10 项。

严重不切合项

SOP、参数表等在现场可得,但无一致的交接过程,也没

一、

1、在开发跟量产之间的交接比较杂乱,

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有交接的有关记录。

2、 控制计划的内容,在现场无对应的指导文件,包含作业

SOP和查验 SOP。

3、 现场作业人员无资质证明。对作业人员的培训、评论无记录,职工能力无记录。

4、 人力顶岗无安排,《应急计划控制程序》中的应急计划无落实。

5、 针对生产设施的保护养护部分,现场未能供给养护计划、养护记录等有效记录。

6、 测试设施没法有效督查质量要求, 如押出站 A 等 PP膜的厚度规格为 15±,但所使用的测试仪

器精度为 1um。

二、

一般不切合项

1、 原资料部分,现场存在 2012 年 11 月发现的 PE料包装损坏,无状态表记无隔绝。

2、产品或过程更改没有受控。如:签发新版参数表,但无参数更改的记录。

2、 制程中止后的复线,没有获得同意。如: RD借机后,制造从头进入量产,无凭证证明复线获

得同意。

3、 报废件无独自的隔绝地区,存在各样状态件混放的现象。

4、 现场制程件的寄存无规范,仅有现场表记,且不包含所有状态,存在混料或错用料的可能。

5、 《制造过程控制程序》明确“资材课计算原资料数目,配发生产原料给制造课领取” ,但无配发

记录和配发的事实存在,制造课的领取也没有有效的三级文件进行支持。

6、 生产工位与制程件的寄存地区距离过远,设计不合理,不切合人机工程学与不浪费原则;另,

押出机每天点检一定经过的“热油管道邻近有无防备的地沟,存在安全隐患” 。

7、 咨询现场作业人员,对产出良率目标不认识,现场也无有关的记录、要求等文件。

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8、 产品或制程出现误差时,没有对原由进行完全剖析,如:产出有膜线,工艺课经过降机速进

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行解决,未能剖析根来源因,也无有关的记录。

9、 各过程的产品输出不可以合理的向下一制程交托。

三、 建议改良项:

1、三级 SOP文件、四级记录表单均存在手写改正无署名确认的状况,建议赐予规范;如:奏效的

押出 SOP,第 4 页出现手写改正无任何人署名确认。延长开关机点检表画改无署名。

2、 各种四级表单填写不完美,缺乏三级文件拘束 . 如押出站的设施点检存在无日期、无时间、无确

认人员。分切的换线记录表卷料等级未填写、领班确认不实时。复合开关机点检表内容,现场作业人员与工程人员理解不一致。

3、 现场文件未签核。如:威智试验的参数表无签核。复合机参数表无同意者署名。

4、 SOP不详细或与其余文件不一致。 如复合 SOP在参数设定部分说起锥度调整, 但无量化作业指

导描绘。退火与延长共用机台,但在

SOP中未说明延长工序与退火工序的变换怎样作业。分层

SOP吸料准备注意事

SOP中为压辊,但参数表中对同一设施零件称为上、下轮。押出站投料的

项部分,“割开袋子时不要割出毛刺,将粉屑带入原料” 。(SOP应指导职工怎样去做达到何标准,一定保证按 SOP作业能够实现标准)

5、 点检存在点检非设施自己的问题,如延长站的点检需要进入非无尘区对供气管路进行点检。

6、 RD借机有关记录缺失,如 21 日 RDF分切站借机,仅在排程上表现,并未对借机过程进行过哪

些动作、能否还原以及确认等做出任何记录。

7、 四级表单设计与现场实质状况不符。如分切机台的开关机点检表,表格上打印了日期,一

天仅设计了一点点检填写,但实质状况为,分切机台可能存在一天开关多次的状况。

8、 参数表设计参数不全。分切机台参数表对收卷张力的定义无

300-400mm幅宽参数,但现场找

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到 310mm幅宽的作业记录。

过程审查结论:

本次过程审查得分为 78分,C级,制造过程切合程度较差,工艺文件与控制计划、作业指导书等文件、记录表单落实极差。

本次过程审查提出的不切合项按规定在 2013年 04月3 日前所有达成纠正举措;而后由审查小组进行查收并对纠正举措有效性进行评审和了案确认。

审查报告散发范围:

总经理、管理者代表、质量课、受审查部门以及不切合项波及的部门

审查报告附件:

见附件《纠正预防举措表》 ,编号为 130322-01 至 130322-25

审查小组署名:

总经理:

管理者代表:

日期:

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