优化乙炔清净及VCM混合脱水工艺降低硫酸消耗
2021-11-03
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第4期 中国氯碱 No.4 2017年4月 China Chlor—Alkali Apr.,2017 39 优化乙炔清净及VCM混合脱水工艺 降低硫酸消耗 邹成磊,章景嵩 (安徽华塑股份有限公司,安徽滁州233290) 摘 要:介绍了乙炔浓硫酸清净和VCM混合脱水+硫酸干燥工艺以及优化后的生产工艺.通过工艺优 化改造,降低了硫酸消耗。 关键词:乙炔浓硫酸清净:混合冷冻脱水 中图分类号:TQ051.8+92 文献标识码:B 文章编号:1009—1785(2017)04—0039—02 Optimization of acetylene purification and VCM mixed dehydration process to reducing sulfuric acid consumption ZOUCheng-lei,ZHANGJing-song (Anhui Huasu Co.,Ltd.,Chuzhou 233290,China) Abstract:The purification process of acetylene concentrated sulfuric acid and VCM mixed dehydration technology+sulfuric acid drying process and the optimized production process are introduced. Key words:acetylene puriifcation by concentrated sulfuric acid;mixed freeze dehydration 安徽华塑股份有限公司(以下简称华塑公司) 性,氧化脱除乙炔气中的H:S、PH 等杂质气体,制得 46万t/a聚氯乙烯装置共有2条生产线,每条生产线 纯度大于98.5%的精乙炔气。 的设计产能为23万t/a。设计时乙炔清净采用浓硫酸 3H2S+H2S0 H20+4S 清净和碱洗中和工艺。VCM混合脱水采用乙炔和氯 H2S+H2S04— S+2H2O+SO2 T(少量) 化氢混合气冷冻+浓硫酸干燥脱水工艺。生产运行 S02+2H2S—}3S+2H2O 过程中,VCM混合脱水装置运行中出现混合脱水 H3P+4H2S04—÷H3PO4+4H20+4S02 T 效果差、浓硫酸消耗高、产生的废酸难以处理等问 H2SO +2NaOH—'Na2SO4+2H20 题,生产难以维持。华塑公司结合实际生产工艺状 H3PO4+3NaOH—+N 3PO4+3H20 况,对乙炔清净和VCM混合脱水生产工艺进行了 S02+2NaOH—+N 2SO3+H2O 分析,于2015年3月将乙炔和HC1混合脱水改造 (2)乙炔浓硫酸清净工艺 为乙炔和氯化氢单独脱水工艺。 来自乙炔发生岗位的粗乙炔气经水洗塔进行降 1 乙炔浓硫酸清净、VCM混合脱水+硫酸干 温冷却后,送人压缩岗位进行加压,加压后的粗乙炔 燥工艺 进入预碱洗塔和水洗二塔经5℃冷冻水再次冷却 1.1 乙炔浓硫酸清净工艺 到≤1O cI=,进入浓硫酸清净塔,与浓硫酸直接接触, (1)乙炔浓硫酸清净原理 除去粗乙炔气带来的硫化氢、磷化氢等杂质,再经中 浓硫酸乙炔清净技术充分利用乙炔的强氧化 和塔使粗乙炔气与碱液接触,除去乙炔气中的酸性 中国氯碱 2017年第4期 物质。制得精乙炔气送至氯乙烯装置使用。 1.2 VCM混合气深冷脱水+硫酸干燥工艺 (1)混合气深冷脱水+硫酸干燥工艺原理 混合气深冷脱水工艺是目前国内氯乙烯生产常 用的除水工艺,即将乙炔和氯化氢气体混合后,采 用一35℃冷冻盐水深度冷却降温,形成40%左右的 盐酸酸雾脱除。混合气体的含水量取决于冷冻温度 下的40%盐酸溶液上的蒸汽分压见表1。 表1蒸汽分压表 温度,℃ -20 —17 —14 —10 -5 40%酸水蒸气分 9压,Pa.9 13.1 18.7 26.O 38.4 纯水水蒸气分压/Pal23 161 205 268 401 C2H2理论含水量/% O.006 5 O.008 7 0.016 5 0.022 2 0.025 3 由表1可见,冷冻温度直接影响脱水效果,温度 越低,水蒸气分压越低。但温度过低,形成水化物结 晶,影响石墨冷却器传热效果及堵塞管路,故混合脱 水温度控制在(一14 ̄2)cC范围为宜。从理论上分析, 脱水后气体含水量能在0.016%~0.022%,由于实际 生产中气液相均处于相对流动状态,不易达到平衡, 因此实际生产中水含量要比理论计算值高.一般脱 水后含水量在0.O5%左右。 混合气深冷脱水+硫酸干燥工艺是在传统混合 脱水技术的基础上增加浓硫酸干燥塔进行干燥,利 用浓硫酸的强吸水性脱除原料气的水分,得到含水 体积分数约为600x10 的混合气。 (2)混合气深冷脱水+硫酸干燥工艺流程 乙炔装置送来的含饱和水的乙炔气经过阻火器. 进人乙炔冷却器,被壳侧的冷冻水冷却到15℃.再进 入混合器与烧碱装置送来的氯化氢气体在混合器中 混合。混合气进入到石墨混合气冷却器中被一35 冷 冻盐水冷却,经盐酸雾过滤器除去酸雾后进入到预 热器预热,然后,在两段硫酸干燥塔内进行干燥。干 燥后的混合气经硫酸雾过滤器,除去酸雾后混合气 经混合气预热器预热后送氯乙烯合成工序。 1.3优化后的乙炔浓硫酸清净、VCM混合脱水工艺 (1)乙炔浓硫酸清净工艺 粗乙炔气经水洗塔降温后.送人压缩岗位进行 加压,加压后的粗乙炔进入预碱洗塔和水洗二塔经 5℃冷冻水再次冷却到≤10℃,经水雾除雾器除水 后进入浓硫酸清净塔,与浓硫酸直接接触,除去粗乙 炔气带来的硫化氢、磷化氢等杂质,再经酸雾除雾器 除去乙炔气中的酸性物质,制得精乙炔气送至氯乙 烯装置使用。 (2)VCM混合脱水工艺 乙炔装置精制乙炔气经过阻火器,进入混合器。 烧碱装置送来的氯化氢气体经混合气冷却器中 被一35℃冷冻盐水冷却,然后经盐酸雾过滤器除去 酸雾后进入到预热器预热,然后进入混合器与乙炔 混合,再经混合气预热器预热后送氯乙烯合成工序。 2优化改造前工艺系统运行中存在的问题 (1)乙炔气经浓硫酸清净后通过中和塔碱液中和 除去酸性杂质的过程中,使乙炔气再次含20 的饱 和水,加大了VCM混合深冷脱水系统的生产负荷。 (2)乙炔装置送至VCM混合深冷脱水系统的精 制乙炔气含水量高,与氯化氢混合后产生的废盐酸 量大,冷冻除水效果差,硫酸干燥塔浓硫酸消耗高达 80 k t VCM,远远超出设计指标20 kg/t VCM。 (3)硫酸干燥使用的硫酸与乙炔和氯化氢的}昆合 气接触,产生的废酸带有炭化物等杂质呈黑色,且废 酸中溶解大量的氯化氢.在废酸装车及废酸处理过 程中,现场酸雾较大,气味难闻,对现场设备腐蚀及 操作人员的身体健康造成极大的影响。 (4)乙炔清净和硫酸干燥过程中产生的含有炭 化物等杂质的废酸,在运行过程中,容易堵塞设备塔 盘及管道.给生产带来极大的安全隐患,影响生产的 稳定。 (5)乙炔清净和VCM混合气硫酸干燥过程中产 生的废酸量大,销售和回收利用处理难度大。 3优化改造后的工艺特点 (1)优化后的乙炔清净工艺在硫酸清净塔前增 加了水雾除雾器,提高了乙炔气的除水效果。降低了 乙炔清净的硫酸消耗。 (2)通过工艺优化,取消了乙炔清净工艺中的中 和塔,增加酸雾过滤器,避免了乙炔气经过硫酸清净 后再次通过碱液使乙炔气含水量增加.使送VCM 装置的精制乙炔气中含水量由20℃时的饱和水降 为200 ̄10 以下(正常控制露点一35 qc以下)。 (3)送至VCM装置的精制乙炔含水量在200 ̄10 以下,已经达到含水控制要求,因此,VCM混合脱水 系统只需要对氯化氢进行单独除水,大大降低了VCM 深冷脱水的生产负荷,提高了氯化氢的除水效果。 (4)优化改造后,取消乙炔硫酸清净工艺的中和 塔和混合气硫酸干燥系统,系统阻力明显降低,同时 浓硫酸消耗由80 kg/t VCM降至25 kg/t VCM以下, 废酸产生量明显降低。 (下转第46页) 中国氯碱 2017年第4期 换.解决了转毂筒体热变形焊口裂开、转毂凹凸不 平使刮刀不能完全贴合造成成品碱夹带大块碱等 问题。更换片碱机弧形锅,加装弧形锅电伴热,在投 碱前7 h升温预热,使弧形锅温度达到350 qc,减轻 保障包装系统生产稳定,拆除原有的2台全自动 包装机。将1台片碱机对应1台全自动包装机设 计改为1台片碱机对应2台半自动包装机。半自 动包装机采用国内广泛使用的哈博实包装机。在 进碱时温差造成的热应力。延长设备使用寿命。 同时,针对原设计使用循环水冷却片碱机,水 结垢导致片碱机喷嘴堵塞,使冷却水不能均匀的 分布到转毂表面,影响结片效果的问题。对片碱机 生产中定期对备用包装机及时清理清洗校验,当 1#包装机出现故障时,迅速切换至2#包装机,保 证生产稳定。避免原设计中因单台包装机故障导致 固碱系统降量甚至停车问题,保证了生产系统稳定。 冷却系统进行改造,一方面对转毂筒体内喷嘴进 行合理分布改造,使喷射角度水量更加合理;另一 方面,采用脱盐水代替循环水进行冷却,循环水通 过板式换热器冷却脱盐水。避免了因水结垢堵塞 片碱机喷嘴 3.3包装机改造 4改造总结 改造施工由重庆博张机电设备有限公司整体承 包于2014年4月开始施工,月底竣工,5月5日一 次开车成功,在运行的近3年时间里装置生产稳定, 故障率大幅降低,保证了稳定生产。 根据HG/rr 3688—2010高品质片状氢氧化钾行 业标准划分。改造前产品及改造后产品指标见表2。 经过考察国内外片碱包装机,发现片碱自动包 装稳定运行技术属于难以克服的世界性难题,为了 工艺改造完成后。产品能耗降低,煤耗下降0.1 3 t/t; 表2产品改造前后指标 产品质量显著提高,优等品合格率增加4.6%,一级 品率增加l2.5%。年开工率增加38.8%。 靠的设备质量的同时,又在不降低装置整体性能的 前提下最大限度地采用原装置配套设备。既引进了 先进的技术和装备,又控制了投资,近三年稳定运行 的事实证明.该装固碱装置进行整体改造工作是成 盐湖化工公司此次固碱装置进行整体改造工 作,最大程度利用原装置闪蒸器、熔盐系统、片碱机 框架等设备。在引进方式实施该项目过程中,在注重 引进重庆博张机电设备有限公司先进工艺技术及可 功的,值得借鉴。 收稿日期:2017—01一O8 {・}}}壬}+}* .}{-}{・}_*** (上接第40页) 计算,全年可节约成本约269.5万元。 4.2环境效益分析 4工艺优化改造后的效益分析 4.1 经济效益分析 VCM混合气+硫酸干燥系统运行过程中产生的 废硫酸中溶解了大量的氯化氢气体,在废硫酸装车 和处理过程中,少量氯化氢释放到大气中,一方面污 染现场环境,腐蚀设备,另一方面危害现场操作人员 (1)98%硫酸消耗。改造前硫酸消耗80 kg/t VCM,改造后硫酸消耗25 kg/t VCM.按40万t/a VCM计算,全年节约98%硫酸约22 000 t。98%硫酸 单价按300元/t计算,全年节约成本约660万元。 (2)32%烧碱消耗。改造前乙炔清净32%烧碱消 耗约8 kg/t VCM,改造后取消中和塔,无需使用32% 烧碱。按4O万t/a VCM计算,全年节约32%烧碱约 的身体健康。通过系统优化改造,取消混合气硫酸干 燥,避免了含氯化氢气体的废硫酸产生,有效的改善 了现场的操作环境,避免了对操作人员身体健康的 影响。 3 200 t。32%烧碱单价按500元/t计算,全年可节约 成本160万元 通过此项工艺系统的优化改造,乙炔清净和 VCM混合脱水工艺得到进一步的优化。大大降低了 浓硫酸消耗,改善了现场的生产环境,取得了良好的 经济效益和环境效益。 收稿日期.2016-11—11 (3)废硫酸产生量降低。因98%硫酸单耗降低 55 kg/t VCM,按4O万6a VCM计算,全年可减少产 生80%废硫酸26 950 t。废酸处理费用按100元/t