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机车柴油机喷油嘴三维流场数值模拟及其改进研究[1]

2020-03-03 来源:爱问旅游网
维普资讯 http://www.cqvip.com 第28卷第4期 2007年8月 内燃机工程 Vo1.28 NO.4 Aug.2007 Chinese Internal Combustion Engine Engineering 文章编号:1OOo一0925(2007)o4一o32一o4 280067 机车柴油机喷油嘴三维流场数值模拟及其改进研究 李明海。张晓琨,崔洪江,关颖 (大连交通大学交通运输工程学院,大连116208) Improved Design and Three—dimensional Numerical Simulation of Nozzle of a Locomotive Diesel Engine LI Ming-hai,ZHANG Xiao—kun,CUI Hong-j iang,GUAN Yin (School of Traffic and Transportation,Dalian Jiaotong University,Dalian 116028,China) Abstract:The three—dimensional numerical simulation for the compressible flow inside the nozzle tip was conducted by using FLUENT software.The study shows that there is less pressure loss in seal seat sur— face with 90。angle compared with 60。angle:as the injection pressure increases,the discharge coefficient of the nozzle decreases;t[ae discharge coefficient would become larger if the fillet of nozzle hole is applied, which will help to reduce the pressure lose caused by high injection pressure.A medium speed locomotive diesel engine equipped with the improved nozzle has experienced more than 220 000 km of practical application and the result indicates that the rate of failure of needle couple significantly reduces,and reliability and dura— bility of nozzle increase. 摘要:通过FLUENT软件利用可压缩流体的三维湍流模型和无粘流动模型对改进前后 喷油嘴内流场进行了数值模拟。对比研究发现,90。密封座面的压力损失小于60。密封座面;随 着喷射压力的提高喷油嘴流量系数有减小的趋势;喷孔倒角可以增大喷油嘴流量系数,同时可 以减少高压喷射带来的压力损失。在高强化中速机车柴油机上220 000 km的实际运用结果 表明,该型针阀偶件大大减少了故障率,并且其工作可靠性、使用寿命有大幅度提高。 关键词:内燃机;三维数值模拟;柴油机;喷嘴 Key words:IC engine;three—dimensiona1 numeriea1 simulation;diese1 engine; inj ector nozzle 中图分类号:TK421 文献标识码:A 0概述 设计不尽合理。测试和计算结果表明,国产机车柴 油机喷油器针阀偶件工作时零部件温度在200℃~ 300℃之间,针阀对针阀体的冲击应力高达882~ 931 MPa,其抗冲击性能较差。统计分析表明:近3 随着柴油机向节能、低排放的方向发展,对柴油 机燃油喷射系统高压、高喷射速率的要求更加苛刻。 铁路客运提速以来大功率机车柴油机燃油喷射系统 出现了很多问题,如喷油器工作可靠性差、寿命短, 造成机车柴油机工作故障和性能恶化。机车运用部 门频繁的检修不但浪费了大量的人力、物力,而且配 件的消耗量很大。究其原因,主要是喷油嘴的结构 年DF11内燃机车在40 000 km检修时,平均每台机 车有8个左右喷油器因雾化不良需更换。为减少冲 击应力,需要在保证喷油泵针阀流通能力的前提下 尽量减小针阀升程,从而提高使用寿命。在改进研 究过程中发现通过合理设计喷油嘴前端结构可以有 收稿日期:2006-07-20 作者简介:李明海(1962一)。男.教授.主要研究方向为柴油机性能优化及仿真。E-mall:dlminghai@vip.sina.corn。 维普资讯 http://www.cqvip.com 2004年第4期 内燃机工程 效增大流通能力,减小压力损失。所以在喷油嘴的 设计中,对喷嘴内流场的研究很有必要。但是由于 喷嘴内体积小,其流场状态很难通过试验得到,通过 CFD模型进行研究可以弥补这一缺陷。文献[2,3] 研究了喷油嘴内压力与流量变化的特性。文献E4] 通过混合多相流空化模型研究了气穴对喷射的影 响。文献[5,6]研究了考虑燃油可压缩性和粘温一 粘压关系下的柴油机喷嘴流场。本文就某型铁路机 车用柴油机喷油嘴的各种改进方案进行了模拟,通 过喷嘴内流场的分布,分析了喷嘴改进设计的合理 性,并提出了进一步改进的方向。 1计算模型 1.1喷嘴内流道结构 喷油嘴主要改进参数如表1所示。所建简化模 型如图1、图2所示。 表1 改进前后的结构参数 改进项目 结构A 结构B (原针阀偶件) (改进后针阀偶件) 中孔直径×升程/ram 8×0.6 8×0.5 座面锥角 60。 90。 起喷压力/MPa 26 28 压力室直径/ram 2.5 2 喷孔直径×数量/arm 0.5×8 0.4×5+0.45×5 (上下排布) 图1结构A的流道模型(由于对称性,取1/16建模) 图2结构B(由于对称性,取1/2建模) 为进一步提高喷射性能,对改进后喷油嘴喷孔 内侧倒角(R一0.1 arm)形成结构C。 1.2数学模型 采用三维稳态模拟方法。并做如下假设和简 化:(1)忽略流动过程中化学反应的影响。(2)由于 对比试验在油泵试验台进行,忽略温度梯度。(3)燃 油喷射系统中燃油的可压缩性不可忽略,密度采用 D.Dowson和G.R.Higginson提出的无量纲密度随 压力变化的函数。 P— ( + ) ㈩ 式中,10为密度; 为压力。 1.3网格划分 对不同的部分依据其结构特点分别划分网格, 并利用对称性选取流场的1/2计算(60。座面喷嘴选 取1/16),在导向面附近形状规则处采用六面体网 格,其余采取四面体网格。 1.4边界条件的设定 选取入口压力条件和出口压力条件为边界条 件,按照《DF4,DF11型机车用柴油机质量抽检细 则》,在油泵试验台上,在凸轮转速为500 r/min,油 泵齿条刻线为14.2,启喷压力为28.1MPa的方案里 测得的压力波曲线和针阀运动曲线确定入口压力。 由试验可知,当入口压力为60 MPa时,针阀已达到 最大升程。选取6O MPa,8O MPa和峰值压力105 MPa作为计算方案。 喷嘴内流场湍流强度很大,对流场入口湍流参 数设置不敏感。选用湍流强度和水利直径作为设定 参数,依照以下公式计算 I一0.16(R )--1/8 (2) 式中,I为湍流强度;R 为按水利直径计算得到的雷 诺数[ 。 出口压力选用与油泵试验台一致的出口压力, 即1个大气压。由于迭代计算过程中有可能产生 回流,所以出口湍流参数对收敛有影响,湍流强度 取预计算时出口的湍流强度,水利直径选取喷嘴 直径。 1.5燃油性质 根据文献E8],油泵试验台用油为0号轻柴油与 机油的混合油,它在2O℃下密度为850kg/m。,有效 粘性系数为0.05 kg/ms。 1.6数值方法 采用Simple压力场修正算法。考虑粘性时,打 开能量方程,为可压缩流体开启Viscous Heating计 算由于湍流而引起的动能向内能的转化。温度参 维普资讯 http://www.cqvip.com 内燃机工程 2007年第4期 考文献[8]中相关规定为293 K。考虑到喷嘴内流 场湍流强度很大,且喷嘴入口附近流线弯曲程度 比较大,湍流模型采用RNG k- ̄模型。由于喷嘴 内导向面和密封座面处流场长和宽的尺度远大于 其厚度,壁面对流场的影响很大,所以采用非平衡 壁面函数修正RNG k- ̄法只适用于高雷诺数的湍 流核心区域对近壁计算的失真。设定Turbulence kinetic energy和Turbulence dissipation kate项采 用二阶迎风格式差分计算,其余参数使用一阶迎 风格式。 2各喷嘴不同压力下流动对比分析 2.1结构A与结构B在峰值压力下的比较分析 表2为105 MPa峰值压力下结构A与结构B 的流量和流量高数对比。 表2 结构A与结构B在峰值压力下的流量和流量系数 喷嘴类型及 无粘性时流量/ 有粘性时流量/ 流量系数 入口压力 kg·s kg·s 及增加百分比 结构A 0.576 0.5O3 0.873 结构B 0.49O 0.434 0.885(+1.4 ) 由表2可以看到,在峰值压力下,改进后的喷油 嘴流量减少,但是流量系数增加了。其原因是改进 前喷嘴出口端为8×RO.25 mlTl的喷孔,流通截面积 为1.571 ITI1TI 。改进后为5×Ro.2 mm+5×R0.225 mm的喷孔,流通截面积为1.488mlTl。。由于流通截 面积的减少,所以流量有所下降。与改进后相比,改 进前6O。密封座面处流通截面积相对较小,而喷嘴流 通截面积又相对较大,造成座面流通截面积与喷嘴 流通截面积比值较小,所以压力损失较大,流量系数 较小。这说明改进后喷嘴更符合从入口到出口流通 截面积依次减小的要求。 图3结构A对称面上的静压力等高线云图 压:D/Pa 1.04e+08 ■8_7.-9560e+07 II6·04e+07 图4结构B对称面上的静压力等高线云图 图3、图4为改进前后对称面上的静压力等高 线云图。由图3、图4可见,改进后喷嘴流场在针 阀与座面之间的压降要小于改进前。在喷孔入口 处存在一个负压区,在实际中由于空化作用负压区 比图中所示压力高。精确的空化、穴蚀计算应该在 瞬态计算中解决,但是从本次稳态计算的压力云图 中也显示了容易发生穴蚀的区域在密封座面与针 阀之间的喷孔入口处,从现场长期使用的实际情况 来看也是如此。应该指出的是,尽管改进后喷嘴流 量略减少,但是改进后喷嘴喷孔数量增加,半径减 少,增大了喷雾同空气接触的面积,有利于燃油 雾化。 2.2结构B在不同压力下的比较分析 表3为结构B在不同压力下流量和流量系数。 表3结构B在不同压力下的流量和流量系数 入口压力 无粘性流量/ 有粘性流量/ 流量系数及 kg·s一 kg·s 增加百分比 6OMPa 0.370 0.344 0.929 8OMPa 0.426 0.388 0.910(一1.0 ) 1O5MPa 0.49O 0.434 0.885(一3.2 ) 随着压力的提高,流量系数呈下降趋势。这是 因为入口压力提高,湍流强度增大,湍流造成的能量 损失相对较多。所以燃油系统喷射压力越高,对喷 孔进行倒角就越有必要。 2.3倒角对流场的影响 倒角对流场影响的计算结果见表4、图5和 图6。 表4结构B与结构C在峰值压力下的流量和流量系数 喷嘴类型 无粘性流量/ 有粘性流量/ 流量系数及 (入口压力105MPa) kg·s一 kg·S 增加百分比 结构B 0.490 0.434 0.885 结构C 0.540 0.508 0.940(+7.5 ) 维普资讯 http://www.cqvip.com 2004年第4期 内燃机工程 速度/m.S 4.40e+02 3.96e+02 截止2005年12月2日,0351机车走行201 541 km,0385机车走行225 691 km。经统计新针阀偶件每 32 8 3 9 5●9 6 4 2 9 7 7 3 O ●6 2 4 2 O e e e e e e e e e e e 登3.52e+02 60 000km不良数为0.22副。该段前期使用的针阀偶 +++++ 件平均每60 000 km不良数为12.8副。截止2005年 1 32.08e+02 1 264e+02 20e+02 2 2 2 2 2 2 2 2O O O O O O O O O O O ●●O ++++++8月2O日,0351机车、0385机车均走行160 000km以 上。2台机车(共32副针阀偶件)在此期间只有2副 _:I = 8.80e+01 偶件出现雾化不良,其不良率达到一个超低的水平。 2004年6月在沈阳铁路局本溪机务段配属的 1051号、1047号2台内燃机车上使用。截止到2005 ■4.■40e+01 o.00e+00 图5结构B在峰值压力下对称面上的速度等高线云图 速度/m.S。 。图6结构c在峰值压力下对称面上的速度等高线云图 从图5、图6可见倒角以后流场在喷孔内的速度 分布更加均匀,绝对值也更大。这是因为结构C中倒 角减弱了结构B中锐边对的截流作用,对下游流场影 ha4,。可见喷嘴内倒角能够同时提高喷油量和流量 系数。但是倒角半径不易过大,否则会造成各喷孔相 连接,降低喷孔长度和直径比,影响喷雾贯穿距离。 倒角后较大的流量可以缩短喷油持续期,改善燃烧, 降低排放。在以后的喷油嘴改进工作中,如果对喷嘴 倒角,建议适当减小喷孔直径,提高启喷压力或者改 变柱塞泵凸轮型线以保证总喷油量不变。由于喷嘴 布置已经十分密集,而倒角之后更容易造成压力室内 各喷孔相连,因而通过减小压力室半径来减少压力室 容积已无太大潜力,为进一步减小压力室容积可以填 充压力室前端半球形空间,由速度等高线图可以看 到,半球形空间中燃油流动速度比较慢(0 ̄50 m/s)因 而对这部分空间的填补产生的节流作用不大。 3新结构的针阀偶件运用情况 按照上述CFD的优化计算结果,对方案B进行 了试制加工,经过一系列的中间试验,最终在内燃机 车上进行运用考核。 按照新的结构设计了针阀偶件。经实物加工制 造,于2004年12月在上海铁路局上海机务段配属 的0385号、0351号2台DF11内燃机车上使用。 年4月22日,1051号、1047号两机车均已安全走行 12万余km,32副针阀偶件质量良好。截止到2005 年8月2日,2台机车安全走行近18O 000 km,在这 期间只更换过1副针阀偶件,其它同类产品一般每 60 000 km就要更换8副以上,改进后的针阀偶件表 现出非常好的工作可靠性及使用寿命。 4结论 (1)90。针阀座面能有效提高喷油嘴流通特性, 因而在适当减小针阀升程以提高系统可靠性的条件 下,喷油嘴流量系数依然有提高。 (2)随着喷射压力的提高,流场湍流强度增大, 湍流引起的能量损失增加,流量系数降低,高压喷射 对喷油嘴的流量系数的要求更高。喷油嘴倒角能在 现有产品不做大改动的情况下有效提高喷油嘴在同 样喷射压力下的流量和流量系数。 (3)新设计的针阀偶件经过实际运用考核,其 工作可靠性、使用寿命大幅度提高。 参考文献: [1]李明海,刘建伟,王千.改进针阀结构延长其使用寿命[J].内 燃机,2006(1):48—50. 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