深圳某电厂H型钢桩沉桩与效果测试
2021-03-10
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维普资讯 http://www.cqvip.com 1004—9665/2002/10(03).()284—D4 Journal ofEngineering Geology 工程地质学报 深圳某电厂H型钢桩沉桩与效果测试 艾传井 (中南电力设计院武汉430071) 摘要在上部为花岗岩块石填土、下部为相对软弱的粘性土,地下水与海水相通的地区进行大型工程建设,主要建(构)筑 物采用桩基础是安全可靠的措施,但采用何种桩型、沉桩时怎样才能顺利穿过花岗岩块石填土是一个值得研究的课题。采用 潜孔锤引孔穿过花岗岩块石填土,往孔内回填碎石,然后打H型钢桩,在深圳某电厂地基处理中获得了较好的效果。 关键词块石填土潜孔锤H型钢桩沉桩效果测试 中图分类号:TU470 文献标识码:A INSTALLATION OF H—SHAPED AND TEST OF ITS EFli1=ECTIVENESS AT A POWER PLANT IN SHENZHEN AI Chuanjing (Central Southern China Electric Power D Institute,Wuhan,430071) Abstract Pile——foundation is one of the safe and reliable measures for main buildings and constructions of large —scale engineering project in the area,where the upper part consists of failling granite fragments,the lower part consist of soft clay,and groundwater and seawater ale connected wih each otther.What type pile will be selected nd how can apenetrate through he tiflling ranigte fragements successfully?These questions are worthy to be studied. A process of preparing lead—holes in the granite fragements filing using dive—hole hammer,and back filling ray—g el into the lead—holes,then driving H—shaped,Was perfermed.The obtained result of he ftoundation streatment orf a power plant in Shenzhen city is better. Key words Stone filling,Dive—hole hammer,H—shaped pile,Installation,Effectiveness,Test 号机组所在地段上部人工填土以花岗岩块石为主, 1 引 言 深圳某电厂位于滨海地带,一期工程装机容量 为2×300MW,已投产运行,二期扩建工程规划设计 且厚度较大,下部为相对软弱的粘性土,地下水与海 水相通,给地基处理带来了一定的困难。面对如此 复杂的工程地质条件,主要和重要建(构)筑物采用 桩基础是安全可靠的措施,但采用何种桩型、沉桩时 怎样才能顺利穿过花岗岩块石填土是一个值得研究 的课题。本文就使用H型钢桩在处理深圳该电厂6 号机组地基时的沉桩工艺与效果测试情况予以介 绍。 容量为4×300MW,沿一期厂区向北扩建,分两期建 设,其中3、4号机组已投产发电,5、6号机组在建。 场地均为沿海岸带劈山填海而成,厂区跨海、陆两 域,场地范围内的海域已堆填成为平坦陆地。厂区 主要建(构)筑物座落在填海形成的陆地上。由于6 {I}收稿日期:2001一o6—22;收到修改稿13期:2001—10—30. 作者简介:艾传井(1962一),男,硕士,高级工程师,从事工程地质、岩土工程、地貌与第四纪地质工作.Email:aichuanjing@263.net 维普资讯 http://www.cqvip.com 艾传井:深圳某电厂H型钢桩沉桩与效果测试 285 层,根据岩土特征又细分为l0个亚层。其构成及主 2工程地质条件 2.I地形地貌 要特点如表l,各地基岩土层主要工程特性指标见 表2。 2.3地下水 场平前厂区跨海域、陆域两个地貌单元,陆域为 丘陵斜坡,海域为滨海缓坡,海岸线沿山地延伸,总 厂区大部分地段位于填海区。地下水为孔隙潜 水,与海水连通,水位随潮汐的影响而变化,总体水 位标高0m。 体走向为南北向,场平后地面平坦,标高为3.5— 4.4m(黄海高程,下同)。 2.2地层岩性及其工程特性 厂区地基岩土按成因类型及形成年代分为5 表1地基岩土及主要特点 Table 1 Main characteristics of soil and rock foundation 名称 素填土(中粗砂) 素填土(块石) 淤泥质土 粘土 序号 l—l l一2 2 3一l 厚度/m 主要特点 黄褐色、褐黄色,主要成份为石英,颗粒均匀,含有云母片,混有少量的粘性土,见贝壳。 O.5—23.O 主要分布在5号机组地段。 黄褐色、浅灰色。其主要成分为强一中等风化的混合花岗岩,粒径一般为200ram一 O.5—22.7 400111111,最大可达1000ram以上。主要分布在6号机组地段。 O.2—6.9 深灰色、灰黑色,流塑状态,含多量有机质。 O.3一l1.5 黄褐色杂灰白色,湿,可塑状态。 粘土 粘土 砂质粘性土 混合花岗岩(全风化) 混合花岗岩(强风化) 3~2 3—3 4 5一l O.3~7.9 灰色、深灰色,软塑状态,局部地段为可塑状态。 O.3—3.2 颜色主要由黄、灰白、灰绿及棕红色混杂而成,可塑状态,部分地段呈硬塑状态。 O.6一l1.4 黄褐色、棕黄色,很湿,可塑状态 O.4~lO.2 黄褐色、浅灰色、灰白色,3O击<标贯击数<50击。 5—2 IO.4一l2.9 黄褐色、灰黄色,标准贯人击数大于5O击。 混合花岗岩(中等风化) 5—3 >8.O 黄灰色、灰色、浅灰绿色。 表2地基岩土层主要工程特性指标 Table 2 Engineering characteristic indexes of soil and rock foundation 地层名称 地层 含水量 编号 W/(%) kN.m一0 重度/ 孔隙比 液性指数 e IL 粘聚力 C/kPh 内摩擦角 妒/(。) 压缩模量 承载力标准值 /MPa l2.O l8.O ^/kPa 170 230 50 170 lo5 155 素填土(中粗砂) 素填土(花岗岩块石) 淤泥质土 粘土 粘土 粘土 l—l l一2 2 3-l 3—2 3—3 l9.O 2o.O 47.3 28.6 34.5 29.4 l7.O l9.1 l8.O l9.O 1.335 0.830 O.998 0.867 1.48 0.41 O.88 0.42 10 28 20 25 5 15 ll l3 2.4 5.6 3.5 5.4 砂质粘性土 混合花岗岩(全风化) 4 5一l 24.1 8.8 l9.5 0.787 O.59 20 l8 5.2 l9.O l8O 25O 混合花岗岩(强风化) 混合花岗岩(中等风化) 5—2 5—3 5oo 25oo 维普资讯 http://www.cqvip.com Journal ofEngineering Geology工程地质学报2002 10(3) 3 地基处理方案选择与沉桩试验 针对上述工程地质条件,为了适应300MW级 4.1测试工作量 按前述工艺沉人的桩为进口H型钢桩,型号 360 X396 X20×176,共沉人l8根,其中试验桩4 火力发电厂对地基强度和变形的要求,采用桩基是 比较安全可靠的地基处理方案。前期工程主要建 根、锚桩l4根。综合测试完成的工作量见表3。 表3 H型钢桩综合测试工作■表 Table 3 Workload of integrated test of H—saI)ed (构)筑物亦采用H型钢桩,以中等风化花岗岩作为 桩端持力层,H型钢桩在本场地使用已取得了较丰 富的经验。与前期工程不同的是本次建设的6号机 组主要建(构)筑物所在地段上部为填石层(花岗岩 试验桩 试验项目 SZl Sz2 SZ3 锚桩(14根) 块石填土1—2层简称填石,含有填石层的地段简称 填石区,下同),为了寻求填石区地基处理的有效方 法,曾对填石地基进行过H型钢桩穿透试验,H型 钢桩很难、甚至无法穿过填石层,且桩身严重扭裂破 坏。因此,位于填石区的6号机组地段存在H型钢 桩沉桩方面的致命问题,必须预先在填石层内引孔 才能保证沉桩可行。经过分析比较,确定采用潜孔 锤引孔,为了获得H型钢桩在填石区的沉桩经验、 取得设计参数,决定在工程桩设计之前进行综合试 桩(包括沉桩试验和沉桩效果综合测试)。沉桩试 验采用“潜孔锤引孔 往孔内回填碎石 打桩”的 工艺流程。 潜孔锤法引孔设备由CM351钻车(履带式)、 300HP的英格索兰空气压缩机、冲击器和 ̄105mm 潜孔钻头组成。钻进工艺为利用压缩空气驱动潜孔 冲击器,同时在钻机转盘的带动下,钻头低速回转。 岩块在剪切和高频冲击的双重作用下,呈现体积破 碎,所产生的岩屑在高压空气的作用下携带返至地 表。每桩位引孔5个,呈梅花形分布,引孔控制范围 为直径600mm的圆面积,引孔深度与填石分布深度 一致,引孔过程中遇到大的块石时,引孔数增加至7 —11个。 每个桩位引孔全部完成之后,往孔内回填碎石, 再在中心孔内用潜孔锤振动密实,每填一次,振动一 次,直至地面。回填的碎石为花岗岩石料,粒经为 qb2o一50mm。回填后,用动力触探进行了密实度检 测,通过检测发现,回填密实度较差、且不均匀, N63一. 般为6击左右,最低为3击,最高达20余击。 沉桩使用的打桩锤为D50柴油锤,整个打桩过 程很顺利,未出现穿透填石层困难的现象。打桩过 程中桩位处回填的碎石明显下沉。 4 H型钢桩沉桩效果测试 竖向静载试验 、/ 、/ 、/ 水平静载试验 、/ 、/ 、/ MZ7 高应变动测 静载试验前后均 MZ7、MZ10,静载试验前后均 作,共6根次 作,共4根次 低应变检测 静载试验前后均 静载试验前后均作,共28根 作,共6根次 次 4.2测试方法与仪器设备 竖向静载试验采用慢速维持荷载法,使用锚桩 钢梁反力架装置,油压千斤顶加荷;水平静载荷试验 采用单向多循环加卸载法,使用固定桩作为反力后 座,卧式油压千斤顶施加水平荷载;高应变动力检测 采用CASE法,使用美国PDI公司生产的PDA打桩 分析仪系列中的PDK型测试系统;低应变桩身完整 性检测采用应力波反射法,使用美国产PIT桩身完 整性检测仪。 4.3测试结果 单桩竖向抗压静载试验成果见表4。静载试验 实际加荷均大于设计加荷值4500kN,最大达 5414kN,最小为4950kN。加荷自始至终稳定都很 快,桩顶沉降量较小,最大沉降量为10.69~13.52 mm,卸载后残余沉降量仅为0.69~0.77ram,说明 桩端基本上未沉降,加荷时桩的沉降主要是桩身弹 性压缩变形,桩的工作状态良好,桩的承载力较高。 表4单桩竖向抗压静载试验成果 Table 4 Result of upright statue loading—test of single piles 桩号 桩K/m 最大加荷量/kN 最大沉降量/mm 残余沉降量/mrr SZl lO.86 495O lO.69 O.75 Sz2 l1.16 5414 l3.52 O.69 SZ3 l1.17 495O 12.90 1.07 维普资讯 http://www.cqvip.com 艾传井:深圳某电厂H型钢桩沉桩与效果测试 287 单桩水平静载试验在3根试验桩和1根锚桩上 进行,其中强轴方向2根,弱轴方向2根,试验成果 见表5。从试验成果来看,试桩强轴方向在最大荷 载289.4和30O kN作用下,水平位移分别为7.53 mm和15.27mm,卸载后残余水平位移较小,分别为 1.67 mm和4.39 nUTI,单桩水平极限荷载较高,均大 于最大加荷值;弱轴方向最大加荷为300 kN和275 kN,对应的最大水平位移分别为34.43舢和30.o5 nUTI,残余水平位移分别为13.94 nUTI和12.26 nUTI, 确定的水平极限荷载分别为240kN和224kN。 表5单桩水平载荷试验成果 Table 5 Result of horizontal loading test of single piles 桩号 试验方向 最大水平荷载/kN SZ—ll SZ—l2 SZ—l3 MZ—l7 强轴 弱轴 弱轴 强轴 289.4 30o 275 30o 最大位移/m 7.53 34.43 3O.O5 l5.27 残余位移/mm 1.67 13.94 l2.26 4.39 临界荷 ̄./kN 水平极限荷g/kN >30o 24o ll2 224 >30o 高应变动力检测显示桩身完整,确定的单桩极 限承载力标准值为6181kN。 低应变桩身完整性检测表明桩身完整。 石可起到密实作用,根据桩体静载试验和高应变动 力检测结果,回填时碎石密实度不高,试验所测得的 承载力并不低,且高于前期测试值。目前该工程基 桩施工已经完成,填石区沉桩均采用前述工艺流程, 施工效果满足设计要求。 致谢本文的编写得到了中南电力设计院勘测处 尚思良高级工程师、贺明高级工程师,汪剑伟工程师 的支持,在此谨表谢意。 参考文献 5 结束语 在如此复杂的工程地质条件下进行大型工程建 设,地基处理方面积累的经验还不够丰富。本文介 绍的工程系采用潜孔锤在填石层内引孔,然后往孔 内回填碎石并密实,再打H型钢桩,在沉桩试验和 效果测试之前,令人担心的是qbl05mm潜孔锤引孔 后孔中回填料的密实度能否有效地控制、桩能否顺 利打人,引孔回填处理对桩的承载力是否会带来不 利影响。现场的沉桩试验和效果测试表明,按“潜 孔锤引孔_÷往孔内回填碎石_÷打桩”的工艺流程施 [1] <岩土工程手册>编写委员会.岩土工程手册[s].北京.中 国建筑工业出版社.1994:524—561. Editorial Committee of Manual of Geotechnical EngineeringMan. .ual of Geotechnical Erlgineering.Beijing.China Building Industry Press.1994:524—561. 工,沉桩顺利、桩身完整,桩的垂直度、沉桩方向均在 容许误差范围内,单桩水平承载力和竖向承载力均 满足设计要求。潜孔锤引孔后孔中回填料密实度的 控制尚无有效的方法,通过分析可知,在打桩过程 [2]顾晓鲁等主编.地基与基础[M](第二版).北京.中国建筑 工业出版社.1993:531—533. Gu Xiaolu.et a1.Groundwork and Foundation.V.2.Beiiing. China Building Industry Press.1993:531—533. 中,随着桩的振动沉人,将使桩周土下沉,对回填碎