2012年9月高线第二次生产过程中,线材表面出现批量黑线的质量事故,具体炉号为YX1209-565、566、567、568,规格为¢6.5mm、¢7.5mm、¢8.0mm、¢9.0mm、¢11.0mm,据统计共生产189件,其中85件因黑线缺陷待入库,占比为45%,(除¢5.5mm以外所有规格表面都有黑线出现)。 二、事故分析:
1)、该4炉304HC钢坯为二厂5炉连浇中的前4炉,据查二
大规格厂连铸过程中有手动干预过程;轧钢厂在不同的时间段生产,查看加热工艺都已到位,并且与其相邻的炉号表面质量均基本正常。
2)、2012年9月24日轧钢厂按排将YX1209-690(304HC)连铸坯加热后酸洗,发现坯料表面四个角部位置有比较严重的黑斑。跟踪二厂连铸坯表面平整情况,发现紧邻角部位置有较深的凹陷现象,
3)、从线材表面缺陷及连铸坯表面情况分析,为全白修磨过程中未能将凹陷处的修磨干净所至,一旦连铸坯有比较严重的凹陷现象,修磨不净,就会发生批量黑线事故。 三、整改措施(轧钢分厂):
1)、由专人负责对钢坯的首检工作,对于易出现黑线缺陷的
钢种(304H、304HC、304D、304DC等),要求轧制大
规格(¢6.5mm以上)的,重点检查和修磨,保证《锭、坯修磨质量标准》中关于全白修磨的要求。发现有坯料表面质量差又要轧制大规格的情况,必须加强修磨,如仍不能合格的,上报分厂,按排更换轧制规格。 2)、对易出现黑线缺陷的钢种(304H、304HC、304D、304DC
等),保证3小时30分以上的加热时间的同时,必须保证加热温度,入炉温度TC9、TC10在640℃以上,TC7、TC8在1170℃以上,TC1、TC2出钢温度)在1270℃左右. 3)、控制出钢节奏,必须保证前一支钢在 160吨剪切完成后
再出第二支钢,经保证坯料所需的加热时间。
轧钢分厂技术科 2012年9月26日
附:一、坯料酸洗后黑斑情况
二、|坯料浇铸凹陷现象
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