加热炉汽化冷却系统故障诊断及改进
2020-03-16
来源:爱问旅游网
2001年第1期(总第20期)山西桂源与节能 SHANXI ENERGY AND CONSERVATION2001年3月出版 连续式加热炉汽化冷却系统故障诊断及改进黄永强(长治钢铁(集团)有限公司,山西长治046031)摘要:对长钢第四札钢厂汽化系统故障进行诊断,提出改进建议,采取了一系列改进措施,解决了爆管万方数据问题,提高了加热炉有效作业率。关键词:汽化冷却;加热炉;炉筋管中图分类号:TD712文献标识码:B 长钢第四轧钢厂连续加热炉采用自动循环汽化冷却方式,汽包高度10. 5m,设计产汽量:D =9t/h,工作压力:P=0. 78MPa,饱和温度:tb=169.6 `C,汽包圆面积:A=1. 54 m2,汽包长度L= 7 600 mm,管底比为65%。1概述长期以来,加热炉汽化冷却系统经常发生故障, 主要表现在:汽化冷却系统循环不畅,水锤现象严重。炉筋管烧红后发生塌腰、鼓包、爆管,被迫停炉检修处理。由于停炉需经过降温、检修更换损坏部件、烘炉等多道工序。平均每次停炉需48 h-56 h,不仅耗费了大量人力、物力,也影响产量。特别是1997年,共发生炉底管变形、爆管被迫停炉32次,共影响生产时间1 532.16 h,严重威胁四轧厂正常生产。根据大量现场实测数据, 对炉筋管烧红变形产生的原因进行认真的分析研究,确定了纵炉筋管管路设计不合格、循环流动阻力大、汽化点分布不合理等影响汽化冷却系统循环不畅的主要原因。根据以上原因相应地制定出改变纵炉筋管下联箱管径及标高,改变纵炉管根数及走向,减化横水管,改变热工制度等措施,在1997年12月份加热炉大修时,分别按制定的6条措施进行技术改造。 改造后,经过2a运行,没有发生因汽化冷却系统循环不畅造成炉筋管烧红变形塌腰现象。加热炉有效作用率提高了8.7 0 o,管底比降底19.5 0 o。为四轧厂月产达2.3万t奠定了坚实的基础,节省了大量人力、物力,降低热耗,改造获得圆满成功。收稿日期:2000-12-11作者简介:黄永强(1974-),男,山西长治人。1996年毕业于冶金工业学校热能工程专业,技术员。2故障诊断及分析2.1热负荷对炉筋管烧红变形的影响该炉汽化冷却系统设计产量为9 t/h,但由于炉底管在整个生产过程中经受着钢料的强烈震动和冲击,绝热层易于破损和脱落。此外,由于该炉采用均热段强化加热,致使钢料烧化时绝热层即遭受严重侵蚀,使其寿命大大降低,脱落75写时,蒸汽量可达12 t/h-15 t/h,由于热负荷的增加,炉温在1 350 "C时,炉筋管热强度可达0. 565 X 106 kJ/m2・ho汽化冷却中,长期内水循环实际流量G与流速 w超过临界流量GK及临界流速w二时,在高速循环流动中使汽和水均匀混合成雾状或微小泡沫型汽泡,可保证系统安全运行,当G小于GK及W小于WK时,则形成炮弹型或圆柱型大型阻塞汽泡,形成气阻,破坏了汽化冷却系统的自然循环,形成不规则强烈的水锤现象。使炉底管壁温度升高发红,超过碳素钢480℃的允许温度,而使炉底管变形、鼓包、爆管。2.2水循环阻力的影响自然循环汽化冷却的总压差公式为: p水gh一△尸下件p提gh+OP上 (1)p水一水的密度, h一汽包高度,OP下一下降管总阻力, Pa一汽水混合物密度, △尸上一上升管总阻力。 由式(1)可知阻力损失小,冷却工质流速大,冷却效果好,改造前该循环管路共有弯头13个,其中直角弯头6个,这势必造成水循环阻力过大。按设计要求, 下降进水联箱截面积为:F= (1. 5一2)2 ;.f (2)F一下联箱截面积, 万方数据2001年第1期黄永强:连续式加热炉汽化冷却系统故障诊断及改进.47。Yf-纵水管截面积之和,化加热,形成局部温度过高,炉温严禁超过1 350℃。原下降管联箱为219mmX6mm,纵水支管为3.5炉筋管包扎料原用水调和改用PA'-80胶调108 mm X4 mm,计算可得:和,以提高包扎料的热强度,降低其脱落率。F=粤(219一12)2=33 654 3.6将预热段2根横滑道拆掉,改为高铝磷酸盐支4 mm'撑垛加耐热垫铁支撑以降低热损失。>> 一一f=粤(4108一8)2X3二23 562 mm'4改造的结果.1(<F 5一2)Zfo根据1997年影响时间1 532.16 h,影响次数32 因此,下降联箱流通截面小,产生的阻力损失大,次计算:易产生两水管间流量分配的不均和相互干扰。a)降低材料费 另外, 根据经验公式下联箱中心标高比纵水管中无缝管: 0. 965 t/次X32次X 6 080元八=心标高低1 m-2 m,以使产生的汽泡向上升管流动,18.78万元 而连轧厂高差只有0. 324 m,则造成汽泡倒流。耐火材料: 0. 3 6 t/次X32次X 10 500元八二3改进措施12. 096万元3.1纵炉筋管下联箱直径由219 mm X6 mm改为b)降低施工费 325 mm X 10 mm,使F>(1. 5-2)Z,f,减少了下降 3 000元/次X32次二9. 6万元阻力,且避免流量的分配不均,将下联箱中心标高与c)因停炉影响产量计算全年创效益 纵炉筋管中心标高位差调整为1. 79 m,以增加下降计算公式:影响时间X小时产量X加热炉开动率 阻力,防止汽水倒流。X轧机作业率X吨钢利润3.2纵炉筋管经断面模数和挠度验算后,由3根改1 532. 16 h X 35 t/h X 90%X70%X 150元/t=为2根,以提高实际流量,使G>G,;,实际流速W>506. 76万元WK。以上共节约547. 236万元3.3纵炉筋管均热段S弯头改为平出,以降低上升参考文献:管阻力。[1]汤学忠.热能转换与利用〔M],北京:冶金工业出版社3.4改变热工制度,严格标准化作业,禁止均热段强1992.(上接第45页)从而提高了燃烧温度,强化了燃烧过程。同时破坏了 4;一固体不完全燃烧损失热量,Kcal/kg,燃煤中的灰壳,使燃烧室内的不完全燃烧物得到了q5 一散热损失热量,Kcal/kg,充分燃烧,使燃料输人热量的有效利用率得到提高。4s 一灰渣物理热损失热量,Kcal/kg,汽化式强化燃烧技术由下列的装置组成。 其中,燃烧固体未完全燃烧损失热量和排烟损 【 vCA#}r5f ̄{2M%1-c ̄失热量是锅炉燃烧的主要损失热量,在损失热量中Af t a *,-A ̄{ari2r困冲占有较大的比重,而这项损失热量又取决于锅炉的xF -" f JE一 ̄医丽丽丽童{燃烧状况及燃烧方式。 该装置结构简单,布局合理,不需破坏及改动锅汽化式强化燃烧技术是利用锅炉燃烧室中高 炉原有的本体结构。操作简便,司炉工不需再培训即温,运用气化式热化学燃烧机理,通过改进燃烧方可操作,不增加劳动强度。该装置在运行中不消耗能式,向燃烧室注人微量的汽化水,使燃烧反应由缓慢源,不会产生“三废”。的表面反应转化为迅速的空间反应,达到高效节能和清除烟尘的综合目的。它主要是通过锅炉中的鼓3结论风机的风力形成汽化水,定量加人风管雾化装置成 汽化式强化燃烧技术作为一种新的燃烧方式,为雾化水分子,雾化后的水分子在燃烧室内与燃煤通过改变锅炉的燃烧状况,达到高效节能和消除烟中的高温碳发生强烈的氧化反应。尘的综合目的。为工业锅炉的节能降耗创出了新的高温H, O+C-CO个+H:个,燃烧技术。产生的氢在高温氧的存在下自燃,产生轻微的爆炸,