氨水精馏在生产中的应用
2020-09-16
来源:爱问旅游网
小氮肥第38卷第5期2010年5月 7 氨水精馏在生产中的应用 张子锋 (山西吕梁高等专科学校033000) 陈志伟 (山西兰花科创股份有限公司化肥分公司 晋城048000) 氨水泵采用电动往复调频泵。氨水精馏塔(即蒸 O 前言 氨塔)采用石家庄精工化工设备有限公司的垂直 山西兰花科创股份有限公司化肥分公司经过 筛板塔结构,蒸氨塔的提馏段设置16层塔盘,精 多年来的数次技术改造,生产能力不断提高,到目 馏段设置20层塔盘。 前已达到年产180 kt合成氨、300 kt尿素和1O kt 甲醇的生产能力。经过技术改造,逐步淘汰了碳 2 设计要求 化装置,使合成氨装置氨回收系统产生的氨水只 把等压吸收塔的氨水通过精馏成为液氨。 能送尿素系统消化。但由于氨水量太大,尿素系 提供的蒸汽压力:2.0 MPa; 统无法全部消化。经过反复论证和考察,决定新 氨水处理量:10 m /h; 增加1套氨水精馏装置,即蒸氨装置。该装置投 氨水浓度:>120 tt(~10%,质量分数); 运以后,液氨产量为30~40 t/d,为“18・30”项 塔底残液中W(NH3)<100×10~; 目达产、达效提供了保证。 塔顶液中W(NH。)>99.5%。 1 技术方案 3 主要设备 众所周知,气氨的冷凝温度随压力升高而升 主要设备参数见表1。 高。由于氨在40℃时饱和蒸气压为1.554 MPa, 如果采用循环水来冷却气氨,为了确保气氨被冷 4 工艺流程 凝下来,确定氨水精馏的操作压力为1.6 MPa。 氨水精馏塔操作压力为1.6 MPa,以确保塔 采用塔前换热、塔底设置再沸器、塔顶循环水冷 顶的液氨冷凝温度在4O cC以上,采用循环水冷 却,并维持比较大的回流比来保证气氨的纯度。 却。 驴 护驴痧、驴 补水,综合利用水资源。 (5)加、减生产负荷时,不要动作进塔的分流 ④油的脱除。通过设置高效油分离器来去 阀,以确保进塔气体的合理分流,维持催化剂温度 除高压机带至醇化塔的油。 的平稳。 ⑤在脱硫塔内设置单独的脱氯剂,脱除气体 通过以上措施,有效控制了进入醇化系统气 中的氯。 体中的各种有害物质。同时,醇化催化剂的使用 (4)防止催化剂超温。醇化、烃化反应均为强 情况又决定着烃化催化剂的状态,从2005年5月 放热反应,若变换后气体中CO含量超标及脱碳后 原始开车至今,醇化催化剂的活性一直很好,热点 气体中CO 含量超标,均能引起醇化、烃化催化剂 温度始终维持在(235±5)oC,烃化催化剂的活性 “飞温”,促进石蜡的生成,严重时石蜡将工艺管道 也很好,热点温度维持在(230±5)oC,粗醇产量 堵塞,无法进行正常生产。出现此情况应及时减气 稳定在85 t/d左右,烃化液5 t/d左右。 量直至切气,使催化剂温度不能升得过高。 (收稿日期2009-08-07) 8 小氮肥第38卷第5期2010年5月 表1主要设备参数 设备名称 设备参数 发生过泄漏现象。 (4)该装置投运以后,经常发生氨水槽放空 管泄漏气氨,使周围的工作人员无法忍受,虽然采 取了相应措施,但不能根本上解决问题。后利用 2个旧小液氨贮槽改作氨水槽使用,虽然未经过 氨水精镏塔 热交换器稍0o 4325 007 ,F ¨ , 1笛,0Crl8Ni9 O mm x2段,F 58 , 6 59.1台,0Crl8N19 再沸器41 000 mm×3 515 mm,F=118 m ,1台,碳钢 防腐,但从使用效果看,因其是压力容器,可以不 放空,从而杜绝了气氨的污染。 冷凝器41 000 mm×3 820 nflln,F:180 m ,2台,碳钢 氨水槽 000 mm×9 000 mm,1台,碳钢 氨水泵 3D3—16/2.2-U型往复泵,2台,l8.5 kW 冷却水加压泵 200-315型管道泵,1台,30 kW 贮槽中的氨水由氨水泵打入热交换器,预热 升温到150 oC左右进入氨水精馏塔,通过逐板气 液两相的平衡及质量和热量的交换,氨不断上升 至塔顶,而水则流到塔底。升至塔顶的气氨进入 冷凝器,气氨被冷却水冷却为液氨,其中一部分作 为回流液回流至塔顶,另一部分作为产品进入液 氨贮槽。塔底残液从塔内引出进入热交换器,加 热进塔氨水后减压进入残液槽与精醇残液混合, 再经除铁过滤后,由泵送入造气工段,作为造气夹 套气包的补水使用。 5 试车投产情况 5.1试运行过程出现的问题及解决措施 (1)蒸氨装置刚投运后,就暴露出一个问题, 即蒸氨塔塔顶回流管线经常堵塞,堵塞管线的主 要是碳酸氢铵结晶。出现碳酸氢铵结晶的原因是 氨水中含有CO ,解析出来的NH 和CO 经水冷 后很容易形成碳酸氢铵结晶,迫使经常停车进行 处理。氨水中含有CO 是由于混进了精炼工段 的氨水,把含CO:氨水隔离开以后,运行才趋于 稳定。 (2)运行半年多以后发现:蒸氨塔中有严重 腐蚀现象,说明含CO 氨水腐蚀比较严重,确实 应该引起高度重视。蒸氨塔在使用1年后,由于 腐蚀严重而于2006年3月更换新塔体,材质采用 316L,更改了进口管结构,一直使用至今。 (3)该蒸氨装置运行半年以后,出现了塔前 换热器泄漏现象,严重影响到正常生产。经过分 析后认为:该换热器没有设置膨胀节,2种换热介 质温差较大,使列管受热膨胀造成局部裂开。更 换了1台新换热器并增加了膨胀节以后,再没有 5.2蒸氨装置改造后的运行情况 蒸氨装置投运后,经过逐步对系统进行完善, 运行逐渐稳定。氨产量由蒸氨装置未投运前的 550~560 t/d提高到590~600 t/d。该蒸氨装置自 2005年运行以来,指标稳定,由于当时氨水量大、且 浓度高,班产氨1 1 t左右,基本解决了全公司氨水 的回收利用问题。现系统经过进一步优化,氨水 量逐年减少,氨水浓度也降低,班产氨8 t左右。 2005年和2009年蒸氨装置运行指标见表2。 6 效益分析 6.1项目原始投资 设备投资:88万元; 安装费:11万元; 外管线材料及安装:30万元; 土建:8万元: 电器仪表:20万元; 防腐保温:15万元; 其它:8万元; 合计:180万元。 6.2效益核算 6.2.1运行费用 (1)2005年9月测试运行费用 蒸汽:蒸汽消耗约5 t/h,蒸汽以80 t计, 月耗蒸汽费用为80 X5 X24 X30=28.8(万元); 电耗:每小时用电按48 kW・h,电价格以 0.25元/(kW・h)计算,月耗电费为0.25 X 48 X 24 X30=0.864(万元); 冷却水:循环水量200 in /h,冷却水价格以 0.1 In 计算,月耗冷却水费用为0.1 X 200 X 24 X30=1.44(万元); 氨水:吨氨耗氨水(200 tt)8 t,其中氨水价格 以50:VrJt、液氨产量为25 t/d计,月耗氨水费用 为50×8 X25 X30=30(万元); 小氮肥第38卷第5期2010生 表2 2005年和2009年蒸氨装置运行指标 9 人工工资:8名工人,每人工资以1 000 计,月工资费用为1 000×8=0.8(万元); 月 (1)2005年测试的利润。蒸氨装置产液氨为 30~40 t/d,以30 t/d计,液氨价以1 500元/t计, 维修费用:每月0.2万元; 月运行费用合计:62.104万元。 (2)2009年10月测试运行费用 蒸汽:蒸汽消耗约4 t/h,蒸汽以8O t计, 月耗蒸汽费用为80×4×24×30=23.04(万元); 蒸氨装置每月的利润为72.896万元。该蒸氨装 置共投资180万元,投资回收期2个多月。 (2)2009年测试的利润。以蒸氨装置平均产 液氨18 t/d左右,液氨价格以2 000 t计,则蒸 氨装置每月的利润为38.264万元。2006年3月 电耗:每小时用电50 kW・h,电价格以 0.31 (kW.h)计算,月耗电费为0.31 X 50× 24 X 30=1.116(万元): 更换1台新蒸氨塔投资约31万元,其投资回收期 不到1个月。 冷却水:循环水量200 m /h,冷却水价格以 7 结语 对于合成氨系统产生的氨水,大部分企业都 没有很好的回收办法,一般只能采取加大尿素解 析系统的生产能力,回收到尿素系统的方法,但产 生的解吸废液量比较大,需要经过深度水解或者 0.1 m 计算,月耗冷却水费用为0.1×200× 24×30=1.44(万元); 氨水:吨氨耗氨水(120 tt)10 t,其中氨水以 80 t、液氨产量为18 t/d计,月耗氨水费用为 80 X10 X18 X30=43.2(万元); 水处理才能回收利用。而蒸氨系统能够将氨水转 化成合成氨产品,产生的残液中氨质量浓度只有 0.017 g/L,经过降温后重新进入等压回收系统作 人工工资:4名工人,每人工资以1 600 月 计,月工资费用为1 600 X4=0.64(万元); 维修费用:每月0.3万元; 月运行费用合计:69.736万元。 6.2.2利润 为回收液而循环使用,使氨回收系统成为一个闭 路循环的系统。 (收到修改稿日期2009—12.15)